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绞车故障急停导致保险叉将矿车顶掉道事故

  
评论: 更新日期:2021年11月11日

2014年11月23日,某矿副斜井因巷修提升物料时采取了降速措施,提升机由于长期低速运行,导致电控系统出现故障急停,尾车保险叉将车辆顶掉道。

一、事故经过

2014年11月23日22:00,某矿由于副斜井巷道落底和调整轨道,确保施工安全,以0.6m/s速度提升5辆矿车,从600m处向上提升。22:27,矿车行至400m处,绞车电控出现“逆变故障”(调速模块)跳闸停车,司机排除故障后以0.7M/s速度开车提升,行至190M处,发现钢丝绳摆动异常,听到停点信号后随即停车。人员到现场查看情况后,发现最后一辆空车被保险叉(矿井自制安全设施,串车提升时穿在尾车销内,两个尖爪搭在道心轨枕处,当断绳跑车或溜车时,可防止车辆急速下滑)顶起,四轮掉道。

二、事故原因

1.提升机长时间处于低速运行,导致电控系统出现“逆变故障”现象,绞车跳闸停车,保险叉将矿车顶掉道,是造成此次事故的主要原因。

2.技术人员没有根据副井现场施工情况及时调整绞车运行速度,是造成此次事故的主要原因。

3.绞车运行环境发生变化时,没有制定专门的安全技术措施,是造成此次事故的间接原因。

三、防范措施

1.制定专项措施时,技术人员要根据设备性能和运行环境制定合理的安全措施。

2.岗位人员要加强技术培训和学习,熟知应知应会相关内容并对设备和系统深入了解,及时汇报和反映运行中存在的问题,为措施制定和执行提供合理意见和建议。

3.提升绞车运行时,由信号工检查销子、闭锁环、保险绳、固定保险绳的铁丝等安全装置,确认无误后方可发出开车信号。

4.绞车司机开车期间,必须严格执行“一人开车、一人监护”制度,发现异常立即停车,在故障未查明、问题没有彻底处理前,严禁运行。

四、启示

技术措施应以变应变,同时与制度运行相协调,达到安全运输的目的。

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