2012年6月13日,某矿主井罐道绳箕斗南钩外层钢丝断丝翘起,卡在罐耳,导致绞车停运。
一、事故经过
2012年6月13日21:55,主井绞车司机郭某正常上提南钩至卸煤位置2m时,发现低频拖动速度越来越慢,立即停车。此时上口信号工孙某向车房打电话说听见井筒中有异常响声。绞车司机郭某立即到井塔三层与信号工孙某检查,发现南钩西北角罐道绳出现断丝翘起,卡在箕斗罐耳。司机郭某马上打电话向队长张某汇报,队长张某立即组织人员赶到现场,发现井口卸载位置的罐道绳外层钢丝有4根断丝,翘起的钢丝卡住罐耳,箕斗通过时造成阻力,使提升速度减慢。使用氧气把罐道绳断丝翘起部分割掉,14日9:10处理完毕,9:20恢复正常提升。
二、事故原因
1.井筒淋水,风流较大,罐道绳长期处在潮湿空气的环境下,钢丝绳出现锈蚀疲劳,同时由于罐道绳外部在提升中不断与罐耳摩擦,外部不易发现锈蚀现象,内部锈蚀日常无法检查,是造成这起事故的直接原因。
2.主井吊挂组长陈某对罐道绳的检查不认真,落实罐道绳检修制度不严不细,在罐道绳日常维护中没有采取有效的防范措施,是造成这起事故的主要原因。
3.检修副队长沈某对新井罐道绳检查维护监督不力,是造成这起事故的主要原因。
4.技术主管宋某安全技术培训及监督检修制度落实不到位,是造成这起事故的间接原因。
三、防范措施
1.加强罐道绳检查并验绳,认真填写检验记录。
2.每周对罐道绳绳径进行一次测量。
3.对井底淋水部分罐道绳涂油防腐。
4.对箕斗停车位置的主要受力段每班要详细检查。
/5.加强吊挂工的业务技能及责任心的培训,提高维修工的业务素质。