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2014年4月4日2#炉渣仓满库

  
评论: 更新日期:2023年01月26日

一、事故经过:

2014年4月4日,新厂9时15分2#炉渣仓满库,冷渣机、疏渣皮带、提斗机被迫停运,锅炉风室风量由正常9000pa上涨至14000pa,运行人员采取人工事故放渣,同时减少给煤量,汽机负荷由3.8万Kw下降至2.8万Kw方式维持锅炉运行,发电部部长电话通知工贸公司负责人立刻放渣,10:44分,渣仓料位下降,运行人员调整机组运行参数,逐步增加负荷,于11:10分基本恢复运行,15:10分,提斗机再次异常,于4月5日2:30分基本恢复运行,4月5日1:14分,提斗机再次异常,检修人员进行调整于16:30分基本恢复运行。

经打开提斗机侧面检修孔检查发现1#提斗变形严重,108个提斗螺丝切断,链条局部变形。

二、经济损失:

2#炉提斗机于4月4日9:15分异常至4月5日16:30分基本恢复正常共计32个小时,每小时影响负荷1万kw,影响发电量1*32=32万kwh,经济损失19.84万元。

三、原因分析:

1、因工贸公司未及时放渣造成2#炉渣仓满库,引起冷渣机、疏渣皮带、提斗机被迫停运,锅炉风室风量异常上涨,是本次事故的主要原因。

2、发电部输灰值班人员不能认真巡回检查,不能及时发现渣仓满库,及时汇报采取措施及时处理,是本次事故的又一原因。

3、冷渣机、输渣皮带、提斗机联锁不可靠,提斗机停运后,冷渣机、输渣皮带不能及时停运,是本次事故的又一原因。

4、渣仓投运以来,料位计不能及时投运,运行人员,放渣人员不能看到渣仓料位情况,是本次事故的又一原因。

四、责任划分:(略)

五、防范措施:

1、运行人员加强巡回检查,发现异常及时汇报,采取对应措施果断处理,避免事故发生。

2、检修部尽快恢复渣仓料位计,及时投运,方便运行人员及时观看渣仓料位情况,及时通知放渣人员放渣,杜绝渣仓满库事故再次发生。

3、检修部尽快调试投运冷渣机、输渣皮带、提斗机联锁,完善提斗机断链保护调速器,要求运行人员在每次锅炉启运前必须试验联锁保护,并留存试验记录,发现异常及时汇报处理。

4、工贸公司根据新厂锅炉运行情况,合理安排车辆,及时组织放渣、放灰,必要时安排值班定期放渣、放灰,严禁满库事故发生。

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