一、事故经过
2012年6月29日0时28分,某电厂1号机组正常停机,A~E原煤仓烧空,上煤系统停运备用。6时40分,燃料运行人员巡回检查1~6号输煤皮带无异常。7时5分,燃料运行人员巡回检查发现斗轮机处有浓烟冒出,立即汇报当值值长、燃料运行专工、安监部主任。安监部立即通知值长停电,电厂副总经理立即组织人员到现场;燃料运行专工立即通知运行、维护部领导组织人员到现场灭火。7时12分,通知消防安保将消防车开到现场,同时通知值长启动电动消防泵。现场斗轮机两悬臂、中部有明火、浓烟,人员到场后采取好防毒措施,立即用灭火器、消防水灭火,7时35分将火扑灭。
检查斗轮机发现堆取料皮带烧毁,1号皮带烧毁约30m,机械部分无大损毁,中部堆料槽尾沿部位有轻微变形,斗轮机上部随机电缆部分损毁。
二、原因分析
从现场着火点分析,斗轮机中部烧毁较为严重,应为起火部位;沿悬臂向两侧延伸将悬臂皮带引燃,滴下的胶皮火滴将斗轮机下部1号皮带引燃。现场无作业人员,斗轮机停运备用,应为中部堆料槽挡板(堆取料皮带从未运行)上部因汽进煤、斗轮机取煤、大风造成煤场扬尘大积粉较多,自燃引起。
三、暴露出的问题
(1)现场管理存在死角,未运行设备积煤积粉长期无人清理,运行人员责任心不强,巡视不到位。
(2)设备管理不完善,未执行设备定期轮换试验制度,未有效投入除尘设备。
(3)电厂安全大检查工作流于形式,未发现设备存在的安全隐患,无任何防范措施落实。
(4)工作人员安全意识淡薄,安全技能不足,无法正确辨识现场危险源,不能采取有效安全措施预防事故发生。
四、防范措施
(1)加强输煤系统检查,对设备、电缆槽盒积粉情况彻底排查清理。
(2)每次上煤结束后都要对输煤系统、斗轮机积粉进行清理。
(3)上煤时及时将除尘设备投入运行,并加强上煤过程监督检查。
(4)加强对制粉系统设备积粉清理,制粉系统运行时控制好磨煤机各参数,尽可能控制一次风温度运行,避免高温。磨煤机上部因不方便巡检,检查不到的地方停磨煤机后及时用压缩空气吹扫干净。
(5)组织各方资源将斗轮机尽快修复。
(6)加强煤场、进煤、掺配、块煤筛选等各项管理,防止输煤系统堵煤,确保机组燃煤供应。