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液态烃泵事故剖析

作者:张耀庭  
评论: 更新日期:2011年02月22日

  引言(1) 

  2000年1月,某炼油厂#1气分装置液态烃泵发生火灾事故;无独有偶,2000年3月,某炼化公司炼油厂液态烃泵也发生了同类事故,且造成较大的损失。为避免同类事故的再次发生,根据“安全第一,预防为主”的安全方针,本文仅就2000年1月发生的一起事故报道分析如下,并就预防措施提出一些看法,供大家参考。
 
经过(2)

  2000年1月22日10:46分,某炼油厂气加车间#1气分装置在正常生产中,操作工宗某、丁某铡巡检结束回到操作室就听到装置内发出刺耳的哨声,同时中控室可燃气体报警仪报警。两人迅速奔出操作室,发现泵5-2(丙烯回流泵)处液化气已成雾状。两操作工分别去关出口阀门和进口阀门,与此同时,发现泵5-2端面密封有火星冒出,随即发生起火燃烧。事故造成2人轻伤。
 
原因(3)

  1 引发事故的直接原因:根据事故分析会和设备解体分析、运行记录数据结论,引起这起事故的直接原因是泵5-2端面密封发生液化气泄漏,高速(泵5-2出口管线正常流速为2.8m/s,端面密封泄漏处流速已超过100m/s,发出刺耳的哨声)喷出的丙烯气体与密封面产生静电点燃了泵5-2周围因泄漏而积聚的丙烯气体,引起燃烧。

  2 引发事故的间接原因:轴承箱少油导致靠近电机端轴承润滑不良,轴承处于半干摩擦状态3—5小时以致损坏,引起剧烈振动,转子在轴向力平衡破坏。转子在轴向力作用下串位,使机械密封端面比压急剧上升,在振动的同时作用下使机械密封石墨静环发生脆性破裂,机械密封失效,大量丙烯泄漏。

  3 引发事故的重要原因:气加车间#1气分装置操作工巡检不到位,未能及时发现泵5-2运行中产生的故障情况并加以消除,导致泵5-2故障加剧,最后发生端面密封破坏大量泄漏丙烯,造成火灾。

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