(7)社会效益。使用磁性衬板可大大减轻维修工人劳动强度,减少更换衬板时间,提高磨机作业率。使用磁性衬板后,整个球磨机筒体螺栓孔全部被堵,避免了漏浆,设备、地板卫生清洁,环境卫生得到改善,对清洁文明矿山和花园式矿山建设创造了条件。
大红山铜矿7#磨使用磁性衬板情况及经济效益分析
6.1 7#磨更换磁性衬板前后相关参数对比:
(1)有效容积及磨矿效率对比:有效容积由18.58m3减小到17.97m3,更换磁性衬板前后,7#磨的球磨效率均为0.6—0.7t/m3*h
2)处理能力及磨矿细度分析:更换前100—110吨/小时,更换后110—150吨/小时,更换前后磨给矿细度为65—75%之间,排矿细度更换前在78—85%,更换后在75—80%,溢流细度更换前在85—90%,更换后在80—85%之间。
(3)7#磨更换磁性衬板前后筛上给矿量及筛上量对比:筛子给矿量由30—45吨/小时增加到55—60吨/小时,细度由90%以上降低为80—85%,筛上量更换前5—10吨/小时,更换后15—25吨/小时。
Ⅲ段磨矿相关参数表
系列名称 | 考察时间 | 铁原矿品位% | III磨机处理量(吨/小时) | 给矿细度% | 排矿细度% | 磨矿效率(t/m3*h) | 旋流器溢流细度% | 立式机精矿细度% | 筛上给矿(吨/小时) | 振筛筛上量(吨/小时) |
111系列更换前 | 2006年10月18日 | 23.72 | 105.88 | 67.3 | 78.8 | 0.655 | 86.4 | 90.7 | 47.69 | 8.24 |
2007年1月25日 | 21.23 | 100.52 | 71.4 | 82.6 | 0.606 | 89 | 92.1 | 29.89 | 1.99 | |
111系列更换后 | 2007年8月15日 | 23.4 | 133.34 | 67.2 | 77.7 | 0.779 | 81.8 | 82.5 | 56.38 | 15.81 |
2007年8月26日 | 22.4 | 148.98 | 63.9 | 75.6 | 0.970 | 81.8 | 78.5 | 55.96 | 21.24 | |
2007年10月26日 | 22.4 | 103.05 | 68.8 | 79 | 0.585 | 87.3 | 89.5 | 53.06 | 16.75 |
通过以上数据可以看出(详见附表一),7#磨更换为磁性衬板后,衬板表面由于吸附有磁精矿、碎钢球等介质,实际有效容积小于17.97,磨矿能力受到影响,从更换后的三个月内III系列铁精矿细度降低了3—4%个百分点,回收率与III系列差距为2—3%,精矿品位基本一致。
6.2经济效益分析
(1)大红山铜矿一选厂Ⅲ系列Ⅱ段Ф2700×3600球磨机(即7#磨)一套高锰钢衬板价格为17万元,使用寿命按最好的情况1年半计算,平均每年衬板费用为11.33万元;而一套7#磨的高梯度磁性衬板价格为28万元,使用寿命按6年计算,其平均每年衬板费用为4.67万元。这样,一台7#磨每年可节省衬板费用6.66万元。
(2)因为磁性衬板不需螺栓联接,使用磁性衬板后,每年可节省螺栓等材料费0.3万元。
(3)由于磁性衬板重量大大减轻,从而减轻球磨机轴功率,电流下降10A,可降低电耗7~10%。
(4)使用磁性衬板后,球磨机容积增大,磨矿细度提高,每天处理矿量增大,选矿成本降低。
(5)由于磁性衬板表面吸附大量碎球,它不但起到保护作用,而且还起磨矿介质作用,从而节省钢球,每处理一吨原矿可节约钢球0.1Kg。
(6)因使用磁性衬板可减少紧固螺栓和更换衬板的时间,这样就大大提高了球磨机作业率,约为1.5%。
另外,磁性衬板重量轻、体积小、不用螺栓固定且安装方便,减轻了工人劳动强度;使用磁性衬板减少了停机检修时间,杜绝金属流失,不会产生磨机吐球现象,不会造成砂泵和旋流器堵塞,不产生漏矿现象。使用磁性衬板球磨机噪音降低,有利于文明生产,改善工人作业条件。
综上所述,通过对磁性衬板特点和大红山铜矿Ⅱ段磨实际使用情况的研究分析,以及使用的经济效益对比分析,磁性衬板在大红山铜矿一选厂7#磨上使用是成功的,后在其它系列Ⅱ段磨上也全面进行了推广使用,都取得了较好效果和可观的经济效益。因此,磁性衬板是球磨机衬板史的重大变革,必将得到广泛推广应用,并且具有一定的研究价值和可观的经济效益。