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提车超重且钢丝绳锈蚀导致小绞车断绳跑车事故

  
评论: 更新日期:2021年11月11日

2015年9月5日四点班,某矿运输队在未对13010风巷小上山40kW绞车进行安全检查的情况下提升超重车辆,由于钢丝绳锈蚀,在下运过程中钢丝绳断裂,导致跑车事故。

一、事故经过

2015年9月5日四点班,某矿运输队负责回收13010风巷无极绳绞车设备,使用13010风巷小上山40kW绞车(该绞车归采二队管理,本绞车只准采煤二队专职司机操作)。运输队在未经调度室平衡情况下私自开此绞车,当班绞车司机为运输队李某,下车场把钩工为贺某,当班共下运4辆车,2车配件、1辆索车、1辆滚筒车15:30在下运无极绳绞车滚筒(含电机)时造成跑车事故,撞坏下车场处2辆矿车,电机护罩轻微变形且通往泵站处道轨弯曲、变形,跑车距离(含下车场)约20m,险些酿成重大事故。

二、事故原因

1.13010风巷小上山40kW绞车归采二队管理,本车只准采煤二队专职司机操作,运输队在未经调度室平衡情况下私自开此绞车,期间未对该绞车各项保护及钢丝绳进行仔细检查、提升能力核算,钢丝绳拉断处有锈蚀现象,在下运无极绳绞车主车时(将近5t)严重超载,是造成此次事故的主要原因。

2.运输队正职对该项工作重视程度不够,班前会上过于强调工作任务,安全方面强调甚少,且到东井跨区域作业盲目操作,安排工作不到位,是造成此次事故的又一方面原因。

3.运输队当班安全第一责任人朱某现场安全管理松懈,虽对现场进行了隐患排查但排查不到位、轻描淡写,下运无极绳主车时没有把绞车电机拆下分运以此减少整车重量,是造成此次事故的又一主要原因。

4.运输队绞车司机李某在开该绞车时未同时使用离合、刹车而只使用刹车,并在重车运至下变坡点10M处速度较快时又急刹车,导致刹车失灵,钢丝绳从鸡心环处断开,由于操作不当造成跑车事故,是造成这次事故的直接原因。

5.运输队制定的拆卸无极绳绞车安全技术措施内容没有针对性,只有针对常规性斜巷提升的安全技术措施,没有对运输无极绳绞车大件设备安全注意事项进行要求,因此该措施编写得不规范。

三、防范措施

1.由机电科安排对该绞车钢丝绳进行更换,更换之前相关单位不得使用该绞车。

2.运输队要认真分析、吸取事故教训,所有管理人员要认真反思,加强现场安全管理,加强职工安全教育工作,提高职工安全意识和班前会质量,安排的工作务必落实到实处,尤其是在斜巷提升运输方面要加强检查、维护,建立台账,杜绝类似现象再次发生。

3.机电科作为业务保安、安监科作为安全监督部门要履职尽责,加强现场隐患排查与整改力度,安全工作要全面落实,认真吸取本次事故教训。

4.矿井其他单位要认真吸取本次事故教训,对跨区域作业要认真了解现场工作环境和安全情况,严禁盲目操作。

四、启示

专业的管理才能有专业的水平,非专业的操作与超载、超重,不是正规企业所要的运行目标。

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