一、事故经过
2014年2月16日运行三值二班,启运1#机时主蒸汽温度350℃,排气装置水位为966mm,23时02分因温升较慢,运行人员拉疏水(真空泵停用),造成真空防爆膜破损,将化妆板上部散热罩掀翻,砸坏表管和栏杆并落在8米平台下部两管道之间。
2月17日运行四值夜班,在更换真空防爆膜后再次启运1#机时,主蒸汽温度334℃,排气装置水位为740mm, 1时30分运行人员拉疏水,再次造成真空防爆膜破损。
2月17日运行一值早班,因机头顶轴油管漏油1#机停机,9时30分真空泵停用后,运行人员拉疏水,再次造成真空防爆膜破损。
二、原因分析
1、以上三次汽轮机启停过程中,真空泵停用或压力过小,运行人员拉疏水时汽水混合物进入排汽装置,该装置内部形成正压,造成该机真空防爆膜破损。
2、2月16日运行三值二班1#机真空防爆膜破损造成的后果较为严重,原因为之前所更换的真空防爆膜为2mm厚,由调度室汽机专业负责人安排吉通公司更换,不符合规程1mm厚的规定。
三、责任划分(略)
四、防范措施
1、汽轮机启停过程中应密切注意背压的变化,在拉疏水后,如果背压涨至90KPa以上,应立即开启真空泵或开启空冷岛风机。
2、汽轮机启停过程中,在拉疏水前应先开启真空泵与减温水门。
3、在停机后如果背压大,可以采取间断性的拉疏水或开启一、两台风机的办法。
4、严格按照主辅设备安全规程要求开展具体检修工作,不得擅自更改相关备品备件规格和参数。