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中压缸返冷汽,围带脱落抢修

  
评论: 更新日期:2018年06月03日

【简述】2005年01月09日,某电厂3号机组在滑停过程中因操作不当、系统存在缺陷,致使温度低的三级抽汽进入中压缸,造成中压缸部分围带脱落停机抢修。
【事故经过】2005年01月09日15时30分,3号机开始滑停过程中,由于操作不当造成主汽温度和压力突降。17时20分,负荷17MW。17时30分,中压外缸内壁上、下温差272℃,高压差胀由1.2mm增至2.07mm时退负荷至零。17时32分,发电机解列。17时33分,转子惰走至1700rpm,1号、2轴承振动突增,即破坏真空停机。后经两次开机分别在1200rpm、1140rpm时因振动大打闸停机。揭缸确认中压缸第13.14.16级部分围带脱落。01月24日16时49分,3号机组并网运行。
【事故原因】
1. 由于主汽压力的突降,导致三级抽汽压力低于除氧器的压力,加上三级抽汽逆止门关闭不严致使冷源进入中压缸,导致中压外缸内壁上、下缸温差的增大,是造成此次事故的直接原因。
2. 在低负荷、变工况的情况下,存在着除氧器的冷源由三抽倒入汽缸的可能性,是造成此次事故的间接原因。
3. 汽轮机中压侧动叶围带脱落较多,导致转子质量不平衡,瓦盖振动的增大,是造成此次事故的间接原因。
4. 缸温指示仅能在就地显示,不能在CRT上准确实时提供,运行人员只能靠定时抄表才能发现异常;未能提前发现三级抽汽管道上的逆止门存在重大缺陷,是造成此次事故的间接原因。
【防范措施】
1. 加强设备参数的监视调整,操作调整要平稳,确保系统参数变化在正常范围内。
2. 对三抽水压逆止门解体检查,并加装一道机械逆止门。
3. 修改现行规程,明确防范措施,防止除氧器的冷源由三抽倒入汽缸。
4. 机组启停过程中,如机组相关参数达到极限值时,要及时果断的打闸停机。
 

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