图3是我公司6号锅炉2007年3月在料层厚度分别为1000mm和1200mm时,最小流化风量试验曲线,从中可得出6号锅炉最小流化风量为80km3/h。
图3:料层阻力曲线
3)增加了“任意侧一次风量低油枪跳闸”保护,保证启动过程中风量大于最小流化风量。
4)控制入炉煤粒度,确保无大颗粒进入炉膛,满足入炉煤粒度级配要求。
通过摸索和试验,确立包括来煤控制、初选控制、细碎间隙控制、入炉煤粒度筛分制度、细碎定期调整等一整套措施,解决入炉煤粒度控制问题。另外,每次停炉后置换合格床料也是控制床料粒度重要的手段。图4为我公司入炉煤粒度筛分曲线:
图4:入炉煤粒度筛分曲线
4.2.2 避免升温过程中爆燃引起超温
1)严格控制投入床上油枪和投煤的温度条件,禁止解除相关保护。
为节约启动燃油、加快启动速度,降低投煤温度是提高运行经济性的有效手段,也是一种趋势。但某些电厂存在盲目降低投煤温度的行为,结果导致严重结焦事故的发生。
因此,降低投煤温度、提高经济性必须综合考虑煤质情况,必须建立在多次试验成功的基础上,确保入炉煤立即着火,防止可燃物聚集引起爆燃结焦事故。
按法国ALSTOM公司设计,我公司投煤为600℃,而我公司燃煤挥发分较高,一般在27%左右,存在降低投煤温度的可能性。
为此,我们一方面在西安热工院进行了试烧试验,着火温度为486℃;另一方面,多次利用启动时机,逐步试验降低投煤温度,试验证明,当炉膛中部床温高于510℃时,燃煤入炉后1.5分钟内氧量开始下降,3分钟床温开始上升,证明煤已着火。图5为不同床温投煤试验曲线。
出于煤质波动因素并保留一定安全裕度的考虑,我们将投煤更改为540℃,既提高了启动经济性,又保证了启动安全。
图5:投煤床温变化趋势图
2)每次启动前取样测定床料中可燃物含量,严格控制启动床料中可燃物比例不超过1%,否则必须置换床料。
3)初次投煤应采取间断给煤方式,根据氧量、床温变化判断着火情况。
5 结束语
公司5号锅炉2006年11月投产,6号锅炉2007年3月投产,至今共计经历13次启动,各种启动安全措施的有效实施,未发生一启安全事故,确保了锅炉的启动安全。
在电网负荷紧张的供电形式下,公司5、6号机组的每次安全启动、按时并网发电、稳定运行有效保证了电网安全和正常供电,同时也为300MW循环流化床锅炉的启动安全提供了很好的解决方案,成为300MW 循环流化床锅炉安全启动、稳定运行的范例,促进了环保型大容量机组在国内的发展。
参 考 文 献
[1]李烁,循环流化床锅炉设计调试运行与检修实用手册.长春:吉林科技出版社,2005.