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热油循环后变压器油中出现乙炔的原因分析及对策
文档作者:
毕欣颖
文档来源:
溪洛渡水力发电厂
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2025年05月30日
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水电站安全运行管理
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第40卷第1期 2017年1月 水电站机电技术 Mechanical&Electrical Technique of Hydropower Station V01.40 No.1 Jan.2017 热油循环后变压器油中出现乙炔的原因分析及对策 毕欣颖 (溪洛渡水力发电厂,云南永善657300) 摘要:溪洛渡电站2号主变压器在热油循环后变压器油中出现乙炔,通过油色谱分析进行排查,最终找出问题原 因并采取了相应的应对措施。 关键词:热油循环;乙炔;滤油机;残油 中图分类号:TM407 文献标识码:B 文章编号:1672—5387(2017)Ol一0066—02 DOI:10.13599/j.cnki.11-5130.2017.01.020 1概述 溪洛渡水电站主变压器电压等级为500 kV、额 定容量为860 MVA,户内三相组合式强迫油循环水 冷升压变压器,型号为SSP—H一860000/500,其容量 在三相组合式变压器中居世界首位。2号主变压器 为特变电工衡阳变压器有限公司制造,运输方式为 充氮运输。溪洛渡水电站500 kV变压器选用Shell Diala DX牌绝缘油。 2014年3月26 El,溪洛渡电站500 kV 2号主 变已安装到最后阶段,在进行整体热油循环后,油色 谱分析油中出现乙炔。乙炔最大值为0.60斗L几。 2分析油中出现乙炔的因素 由于变压器未带电运行和电气试验,排除了变 压器运行和电气试验中产生乙炔的因素【11。根据以上 情况综合分析,变压器热油循环后油中出现乙炔可 能是以下几点因素引起: (1)变压器出厂时残油中存在乙炔。变压器本体 和附件的残油中存在乙炔,由于残油量很少,容易被 忽视。 (2)变压器本体或附件补焊。焊接过程中,焊区 温度过高导致变压器油热分解产生乙炔。 (3)变压器潜油泵故障。为使变压器油充分流动 和交换,避免出现滤油死角,在热油循环过程中会间 断I生开启潜油泵。如果潜油泵电器元件故障发生放 电,就会使变压器油分解产生乙炔。 (4)滤油设备故障。滤油机电气元件故障或油泵 停用而加热器一直工作,导致加热器中的油过热分 解产生乙炔。或是滤油机本身所带残油或滤油机管 路中残油存在乙炔,使用前未充分处理,也是油中存 在乙炔的因素。 3排查原因 3.1变压器出厂验收报告 根据衡变出厂验收报告(表1),2号主变压器 出厂前电气试验后的油色谱分析数据正常,油中不 存在乙炔,为方便运输需排油,残油为此油的残留。 因此,排除变压器出厂时残油中存在乙炔的可能。 表1溪洛渡2号主变压器出厂前绝缘油试验报告 (单位:la t./l_) 3.2变压器或附件补焊 根据了解到的安装情况,溪洛渡电站500 kV 2号 主变在安装过程中,变压器本体和附件未进行过补 焊工作。因此,可以排除变压器本体或附件补焊引起 油中出现乙炔的可能。 收稿日期:2016—1卜10 作者简介:毕欣颖(1979一),女,工程师,从事电厂油务分析和监测工 作。 万方数据 第1期毕欣颖:热油循环后变压器油中出现乙炔的原因分析及对策67 3.3滤油设备故障 在溪洛渡水电站500 kV变压器安装过程中,油 处理采用型号为ARRAS—MAXEI 12000的法国原装 进口真空滤油机。每台主变的新油净化、真空注油、 热油循环都是采用同一台真空滤油机和同一套滤油 管路,之前的所有油色谱分析从未出现过乙炔。因 此,整体油路不存在交叉污染的问题。在热油循环过 程中,滤油机温度范围设定在65±5℃,保证变压器 油箱内温度不低于40℃。报警值温度设定80℃,当油 温达到80℃时就会立即报警停机。因此,也不存在 油过热分解产生乙炔的可能。热油循环48 h取样进 行油色谱分析,试验数据见表2。 表2溪洛渡2号主变热油循环48 h油色谱分析结果 (单位:u L/L) 试验日期:曼H:CI-I,C2H。C2H。C2H:CO CO:ECH 口qIJ、 2014-3—26 B相2.75 1.07 0.19 l_21 0.58 3.74 70.45 3.05 2014—3—26 C相2.76 1.06 0.19 l-23 0.56 3.72 61.59 3.04 根据以上分析,产生乙炔的原因有可能是滤油 机和潜油泵故障。因此,又开启2号变压器潜油泵与 滤油机一起热循环90 min,取油进行色谱分析,乙炔 由o.60¨L/L升高到0.70斗L儿,不能确定故障产生 的原因。再采取停滤油机,开启潜油泵运行90 min, 取油样进行色谱分析,乙炔值基本没有变化,乙炔值 仍在0.70斗肌左右,因此,可以断定潜油泵没有发 生故障。断开滤油机与2号主变压器连接,滤油机自 循环5 h后取样,进行油色谱分析,乙炔由0.70 斗饥升高到0.85斗肌。根据以上色谱数据分析, 基本可以锁定是滤油机故障导致油中出现乙炔。 4处理措施 经滤油机厂家维修人员检查,滤油机油泵故障 有放电现象,更换油泵后滤油机再次自循环,取油样 进行色谱分析,数据见表3。由数据可见滤油机已恢 复正常工作,此时变压器需再次进行热油循环,循环 时间不小于48 h,测定油中乙炔含量,应满足要求: C2H2=0斗L/Lt21。将主变进油管道连接到主变低压引 线箱的蝶阀,主变出油管道连接到主变冷却进油管 靠油枕侧的蝶阀,并用尼龙绳固定金属软管减小接 头处的受力,保持主变冷却进出油管蝶阀开启(每8 h 开启5台冷却器运行2 h),直接将进油、出油管路连 在低压出线箱上方的蝶阀上,启动滤油机真空泵,打 开滤油机进、出油阀门,对连接管路抽真空,避免金 属软管内空气进入变压器本体。开启变压器本体阀 门,启动滤油机,开始进行变压器油热循环,热循环 过程中,滤油机温度范围设定在65±5℃,滤油过程 中每隔8 h启动冷却器油泵,运行15 min后关闭。达 到热循环规定的时间和绝缘油循环总量后,取变压 器本体下部油样,进行绝缘油试验,直到油样合格, 停止热循环。热油循环取样色谱分析数据见表4。 表3滤油机更换油泵前后油色谱分析数据 (单位:u UL) 试验日期H:cH。C2H。c:H。C2H2 CO CO: ECH 备注 2014-4_4 2.55 2 02 o.32 1.61 0.67 70.06 364.85 4.62滤油机未更换油泵 2014.-4—5 o 1.22 o o o 80.18”1.94 1.22更堡油量要:,不带 真空泵自循环 2014--4-6 o ot50 o o o 15_69 114.45 o加更换油登:带真 空泵自循环 更换油泵后,不带 2014_4—7 0 0.78 0 0.09 0 52.08 295.60 o.87真空泵加热器全投 自循环 表4溪洛渡2号主变热循环油色谱分析结果 (单位:uUL) 试验日期誊篡H:c也c:战c:m c此c。c02ΣcH 备注 2014_4—10 B相0 o.18 0 0.27 o.10 o.50 78.13 0.55 热循环24 h 2014-4—11 B相0 013 0 0.07 0 o.24 43.32 o.20 热循环48h 2014-4—15 B相0.80 o.20 0 o.10 0 2.90 80,47 0.30热循环后静置72 h 5结束语 通过对500 kV溪洛渡电站2号主变在安装过 程中变压器油中出现乙炔因素的分析,逐步排查最 终找到问题原因,采取了相应措施,为溪洛渡电站2 号主变的顺利安装和投运节约了时间,避免了新变 压器投运前油质污染问题。 参考文献: [1]赵gSL,张庆迭.变压器故障诊断与修理【M】.北京:机械工 业出版社,1998. 【2]GB/T50150—2006电气装置安装工程电气设备交接试验标 准【S】.
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