一、事件经过:
2014年5月7日丙班小夜班9:15分,班长正在一楼巡检,突然听见一声闷响,迅速到现场查看,发现3#缓冲罐北侧墙角有一块铝皮,顺着铝皮查找发现10#炉安全水封有异常,电话通知主操停炉护检查,是安全水封外层焊缝爆裂。
二、事件原因:
原水封为12mm的钢板筒体,长时间受冲刷和腐蚀,便在外面加补了一层12mm的钢板,形成了夹层。内部的筒体上原来有溢流口,10#炉检修时加满水封,水顺着溢流口流到了夹层内,检修完成后排水封运行,夹套内的水受高温煤气发生气化,产生蒸汽,最终造成焊缝破裂。
三、防范措施:
1、针对10#炉情况,开展事故类比,将其他包焊过的水封进行统计,在水封底部外层安装排水管。
2、排水管阀门要保持常开和畅通。
3、未完成以上整改前加强现场巡检,检修过的水封开炉之前要进行安全确认。
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