安全管理网

油汽中毒事故

  
评论: 更新日期:2021年11月25日

2008年12月6日,某焦化厂粗苯回收工段发生一起油汽中 毒事故,由于高温洗油的剧毒性,造成一人昏迷一人神智紊乱的严 重后果。

一、 事故经过

当日凌晨1时左右该工段富油管道出现漏油现象,操作人员 立即向值班领导汇报。值班领导到达现场后随即命令停止生产, 并对漏油点进行沙土覆盖。为减少浪费,两名工人用油桶将渗漏 洗油进行回收,并倒入地下油罐.同时将设备及管道的放空阀门打 开将设备积油放入地下油罐,为次日的检修争取时间。两名工人 将漏油回收完后进操作间休息,并轮流对地下罐的油位进行巡检 防止漫游。高温洗油(130〜150  °C)的挥发性极大,当积油放完 时,两人已出现轻度的头晕恶心等症状,但由于是例行操作并未在 意,此时正值冬季,室内暖气温度较高且已经停产,两人很快睡着 了,当晚风向为北风•而操作间位于地下油罐的南侧.高温有毒气 体缓缓飘入室内,由于处于睡眠状态两人在无意识中中毒,当毒性 发作时已经失去行动能力,直到早晨5点多才被人发现.立即送入 当地医院,万幸的是经过抢救两人均无生命危险。

二、 事故原因分析

①    “三违现象”严重,班中睡觉对这次事故有强大的助推作 用,员工在睡眠状态下缓慢中毒,毒性发作时已无自救能力。

②    自我防范意识不强,在处理泄漏源时未佩戴防毒面具,在 出现轻度症状时,未及时采取自救措施,如呼吸新鲜空气等,亦未

告知值班领导,错过了消除隐患的最佳时机。

③    管理人员责任心不强,管理机制不健全,在生产出现问题 后未对其跟踪,是管理上的失职行为,没有查岗制度,导致事故发 生后长时间没人知道.增强了事故的危害性。

④    设备、建筑物布局不合理,操作间离危险源距离过近,在方 向的影响下,导致事故的发生,另外操作间内无通风设施•且相对 偏僻,事故发生时很难得到营救。

⑤    无危险源监控仪器,导致空气中有毒有害气体浓度超标时 无法报警。

⑥    检修制度不规范,日常安全教育过少,在事故发生时,操作 人员未能严格按制度执行,且轻视了危险源的危害性。

三、事故防范措施

①    制定完善的管理制度,要求厂及车间值班人员对各生产岗 进行査岗,加大巡检力度,发现睡觉等“三违”现象严惩不贷。

②    加大安全宣传教育,并定期进行事故抢险演练,对操作人 员劳保防毒用品使用情况进行检査,不能熟练使用者加大处罚 力度。

③    将操作间移至干道边,并加设窗户,增加空气流量,在操作 间内安装有毒气体测量仪,让操作人员第一时间了解工作区域的 安全性,降低安全事故发生率。

④    在加强自我安全防范教育的同时.各相邻工段操作人员, 实行安全互保联保制度,以达到提高安全系数的目的。

⑤    对粗苯工段的危险源进行深层次了解.使操作人员能够深 入了解其特性,以加大自我防范力度。

点评职工对自己周围的风险都不知道的时候,是最容易出 事故的时候。无论什么时候•都要教会职工学会识别自己周边的 危险有害因素,加强自身防范能力,避免遭受事故的伤害。

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们