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仪表失灵催化装置切进料事故

  
评论: 更新日期:2019年04月02日

1、事故经过
2012年8月19日主风量显示大幅波动,判断仪表故障,联系仪表吴建华处理,操作室显示主风量为0。联合车间维持操作,根据稀相温度、密度及双动滑阀开度判断主风量大小。14:20两机马海荣反映2#主风机排气温度高,毛华云安排稍关3#主风机改放空,稍开2#主风机放空。14:22双动滑阀在自动状态下迅速关小,差压-12KPA。反应压力无变化165KPA。对讲机与两机岗位未联系上,单动压强最低8 KPA,双动关到80时自锁。为保证安全生产毛华云迅速切断进料调节阀,关小单动滑阀,降低反应压力,保证两器流化正常后安排反应副操孙辉延关小主风机放空恢复操作。
2、事故原因
(1)主风流量失灵,仪表修复时间较长,导致主风量调节参考参数反应滞后。
(2)调节放空时幅度过大,导致两器负压差2分钟,双动滑阀关至80时自锁,且解除后无法继续关闭。
(3)业务培训不到位,缺乏应急处置能力。
3、防范措施
(1)班内组织教育,正确认识主风流量对整个反应系统的重要性,要求关键阀手动调节幅度必须轻,对主风流量计修复疏通。
(2)针对双动滑阀现有情况各班进行通报,组织各班对事故原因进行分析学习。
(3)加强岗位业务技能培训,提高突发事件应急处置能力。
 

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