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电厂#11机高压旁路减温水雾化蒸汽管爆裂导致紧急停机事件分析报告

  
评论: 更新日期:2017年07月20日

1、事件经过
(1)5月7日7:57时, #10机水洗后启动已至重油基本负荷,11# 机高旁100%运行,高旁后温度132℃,高旁前压力5.41MPa,11#机准备暖管冲转。
突然11#机汽机房4米层传出很大的声音,立即到就地检查,发现4米层冒出很大的蒸汽,疑为汽机房蒸汽管暴管,但人员无法靠近判断具体位置,四控值班员立即打开#10炉高低压向空排汽电动阀降低蒸汽压力,由于锅炉压力无法短时降低,8:00时手拍5E将#10机遮断,同时进一步降低锅炉压力后将高低压旁路及锅炉出口电动阀关闭后,4米层噪音消失。
(2)8:20时到11#机4米层查看,为高压旁路一级减温水雾化蒸汽管破裂,立即通知就在现场的检修人员进行抢修,汇报调度及厂领导。
(3)经检查,发现#11汽机高压主汽旁路阀的雾化蒸汽管爆管,在弯头处沿管道纵向破裂。后检修人员采用材料为12Cr1MoV的Φ89×6无缝钢管及两个热轧弯头代替原来的管道,经预热到200~300℃后,采用全氩弧焊重新安装,在下午15:00时完成抢修工作。#11机再次开机正常,于16:05并网。耽误第五套联合循环运行近8个小时。
2、原因分析
#11汽机高压主汽旁路阀的雾化蒸汽管为Φ89×10的无缝钢管热弯而成。经测量发现,管道破裂处壁厚为1mm,原管壁厚10mm。初步分析,爆管的原因主要有以下几点:
(1)加工工艺方面原因,管道在弯制后一侧变薄。
(2)管道的材料方面的原因:该管道的材料为10CrMo910合金钢管,适用于管壁温度570℃以下的蒸汽管道。经金属室作光谱检查,确定金属成分无误。联系了厂家,要求厂家对该管道作进一步的金相分析。
(3)减压阀正常打开后对管道的转弯处造成冲刷。
(4)高压旁路阀存在一定的内漏。阀门的内漏使得冲刷长期存在。根据A-T厂家反馈的意见,认为高压旁路存在内漏而未及时检修,使得雾化蒸汽管长期经受冲刷,使管路减薄,是造成管道爆裂的根本原因。2004年5月曾由A-T公司和我厂对高压旁路进行过一次检查处理,但检修后的效果不佳,长期以来#11机高旁一直存在内漏现象,现高旁后的温度一直在90℃左右。
3、防范措施
(1)安排对同类阀门的相同管道进行金属壁厚检查。
(2)加强全厂汽机蒸汽管道壁厚的定期检查。
(3)联系事发阀门的A-T供应商,要求对爆管原因作出合理分析,是否属于管道弯制工艺或材料热处理等问题。并要求其提出整改方案。
(4)检修部将#11机高压旁路内漏问题提到议事日程,争取尽快解决内漏的缺陷。
(5)将本次故障及后续的原因分析、处理情况及时上报公司,提请相关部门引起重视,防范此类故障。
 

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