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电厂#3机因顶轴油管破裂造成延迟并网事件分析报告

  
评论: 更新日期:2017年07月20日

1、事件经过
(1)1月14日0:21时,#3机发停机令,0:33:35解列。
(2)0:51:05,88JA-1投入,电机电流I=12A,LTTH1=41℃;88JA-1投入后,MarkV发“顶轴油压力低”报警,88JE连锁启动;就地检查,88JA-1和88JE-1同时在运行,其出口压力均为75bar(压力低报警值设定为78bar;之前约90bar),#4瓦压力68bar(之前约86bar),#5瓦压力81bar(之前约85bar),#6瓦压力26bar(之前约27bar),外部管路无泄漏,初步判断,可能是#4瓦内管泄漏导致油压低。
(3)1:04:21,盘车马达88TG-1投入,惰走时间26分35秒,电机电流I=13.2A,LTTH1=40℃。
(4)为了保证能停盘车处理顶轴油管,运行于1:05时将#3机进行高盘冷拖,并进水冷却。
(5)6:04时,最高轮间温度60℃,停盘车、闭锁启动,并做好抢修安措。
(6)检修打开#4瓦轴承盖,发现不锈钢顶轴油管的卡套后卡箍锁紧部分断裂,导致顶轴油压力下降。为尽快能恢复机组并网运行,检修人员将顶轴油管改为进口高压橡胶软管的连接方式。
(7)8:30时,抢修结束,启动88QA打油循环,就地检查无泄漏,88QA出口压力7.6bar;8:43时,启88JA-1,泵出口压力93bar,#4瓦压力86bar,#5瓦压力85bar,#6瓦压力27bar;8:45时,停88JA-1,启88JE,泵出口压力89bar,#4瓦压力86bar,#5瓦压力85bar,#6瓦压力27bar。
复查发电机转子顶起高度:88JA-1运行时,#4瓦0.11mm,#5瓦0.11mm;88JE运行时,#4瓦0.10mm,#5瓦0.11mm。
(8)8:49时,投入88TG-1,电机电流I=13.5A,就地听音检查正常。
(8)9:49时,发启动令;10:21时机组点火;10:35时#3机并网。
2、原因分析
此次故障的直接原因为顶轴油不锈钢管在运行过程中振动,造成了不锈钢顶轴油管的卡套后卡箍锁紧部位疲劳断裂。
3、防范措施
(1)加强机组停机检修时顶轴油管的检查,以便于提前发现设备隐患,尽早处理,避免机组被迫停运。
(2)在日后机组检修中,如条件具备,则对不锈钢管进行固定处理,不让其自由振动而造成疲劳断裂。

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