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气化炉频繁带水故障处理

  
评论: 更新日期:2019年04月02日

一、事故现象
正常生产过程中,气化炉出口气温度由242℃快速下降至235℃,同时气化炉液位先升后降,洗涤塔液位先降后升。
二、事故处理要点
1.适当降低气化炉液位;
2.适当加大气化炉排水量;
3.适当降低气化炉负荷。
三、原因分析
1.气化炉液位高减小了激冷室内气水分离的空间。
2.气化炉热负荷过高,产气量过大,气相易带液。
3.炉内件变形或运行后期结垢,造成气体流道变窄流速加快。
四、事故危害
1.造成气化炉洗涤塔液位波动,易联锁停车,同时影响洗涤塔给料泵负荷,易造成该泵超电流或憋压;
2.影响系统压力,影响送变换合成气水汽比;
3.造成洗涤塔水质恶化,从而加快激冷水系统、洗涤塔黑水排放线结垢堵塞,缩短系统运行周期。
五、事故教训及防范措施
1.单炉检修时对炉内结垢进行彻底清理,对变形的部件进行修复;
2.频繁带水时需及时处理,避免造成更严重的危害。

 

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