安全管理网

成品车间小筛岗位安全事故分析

  
评论: 更新日期:2013年02月02日

 2006年4月28日19时30分左右,河南某公司成品车间小筛岗位发生一起皮带输送机机械伤害事故。操作工张某左臂被挤在皮带输送机尾辊与皮带之间,颈部挤靠在皮带上,造成窒息死亡。

  1事故经过

  河南某公司成品车间小筛岗位实行四班二运转,2006年4月28日19时30分左右,成品车间值班电工董某进行交班巡检,路经成品车间3号送料皮带附近时,听到有异常响声,就到钳工房通知成品车间值班钳工岳某,岳某立即到现场查看,发现皮带打滑,就通知操作工陈某立即停机,然后岳某、董某会同另外1名值班钳工韩某3人,一齐到输送皮带现场查找原因。从北头开始检查,走到南边地坑皮带机尾辊时,发现操作工张某左臂被挤在皮带输送机尾辊与皮带之间,颈部挤靠在皮带上,身体呈头南脚北躺在地坑内。3人立即到皮带地坑内救人,韩某拽了几下张某,没有拽动,随后去盘电机三角带也未盘动,岳某立即回钳工房拿锯弓,然后将皮带锯断,与韩某、董某2人一起将张某抬到地坑上边平坦的地方进行人工抢救,后又经医院抢救,张某终因长时间窒息抢救无效死亡。

  2事故原因分析

  2.1事故直接原因

  皮带输送机安全操作规程规定:“运行中的皮带输送机,严禁进行检修、清理、打扫、注油等作业,严禁用手摸托棍、首尾轮等部件。”张某安全意识淡薄,无视操作规程规定,在皮带机运行的情况下,违章进入地坑作业是造成这起事故的直接原因。

  2.2事故间接原因

  (1)皮带输送机设计不合理,地坑空间太窄,皮带东侧距地坑墙体300ram,西侧距墙体500mm,皮带尾辊距地面100mm,机尾没有防护罩。这是造成这起事故的主要原因之一。

  (2)安全管理制度不落实,现场安全管理不到位,巡回检查不力,职工习惯性违章没有得到及时制止。这是造成这起事故的又一主要原因。

  (3)车间领导及相关安全管理人员的工作责任心不强,监督管理放在了重点危险源和重要部位上,对其他岗位的管理存在漏洞,而且没有安全检查记录。这是造成这起事故的间接原因之一。

  (4)安全操作培训不够,教育不到位,操作人员对进入狭窄的皮带输送地域空间作业的危险性认识不足,盲目作业。这也是造成这起事故的重要原因之一。

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们