一、事故经过
2005年8月底,某发电厂运行人员检查发现水冷壁C角后墙附近有异声,锅炉补水量有一定的增加,确认为水冷壁泄漏。机组一直带漏运行至9月2日才停炉临修,检查水冷壁爆口和受热面,并对发现的缺陷做相应处理。
停炉后检查发现,水冷壁爆管位置有两处。
第一个原爆口位于水冷壁上辐射区B侧炉后C角往D角数起第11根爆管,这根管子
电力生产重大事故案例汇编
上沿纵向共有6个爆口,并吹穿了第12、13根管,标高约在34m左右。管子的规格:22mm×5.5mm,材质:20G。
第11根原始爆口呈纵向线性裂口状。第2个爆口附近管子表面存在龟裂现象,其中B侧墙检查有41根和C切角有5根均有不同程度的龟裂,长度在2m左右。
第二个原爆口位于水冷壁中辐射区后墙B侧数起第144根爆管,并吹穿了第145根,标高约在23m左右。管子的规格:22mm×5.5mm,材质:20G。
第144根原始爆口有多条裂纹,呈纵向线性裂口状,爆口附近有蠕胀鼓包现象
二、事故原因
(1)第一原爆口管子上的6个爆口窄长,沿纵向裂开,无爆突状,表面有严重氧化腐蚀现象,显示长期过热及高温腐蚀所致,最终因金属强度不足而引起的爆管
防止大容量锅炉承压部件漏事故
过热和高温腐蚀原因分析:爆管正好位于吹灰器喷口附近,加上火焰燃烧中心偏斜使此处热辐射加大,长时间高温热辐射和吹灰水汽相互作用产生热疲劳裂纹,造成局部过热,金属表面与燃煤的化学成分反应,而形成高温腐蚀。另外原爆口这根管可能存在焊瘤,因焊瘤的阻力和节流使管子流通的蒸汽量减少,导致管子长期过热。
(2)第二原爆口原始爆口有多条裂纹,均呈纵向线性裂口状,爆口附近有蠕胀鼓包,显示长期超温过热造成。
长期超温过热原因分析:对原爆口管的下弯头拍片发现焊口有焊瘤存在,因焊瘤的阻力和节流使管子流通的蒸汽量减少,导致管子长期超温过热。
三、事故教训
(1)炉膛温度场的均匀分布对是炉内受热面安全性的主要保证措施。
(2)吹灰器吹灰水汽作用易产生热疲劳裂纹。
四、防范措施
(1)对第一个原爆口的管子上下级全管段进行更换,对附近有裂纹和腐蚀严重的管子进行更换部分管段。
(2)对第二个原爆口的管子上下级全管段进行更换,对邻近吹穿的管子更换部分
管段。
(3)对炉膛水冷壁进行全面检查,特别在高温腐蚀部位明显的管子进行打磨着色抽
查。检查后发现有20多根管子存在裂纹,并进行了更换。
(4)在6号炉启动运行后,对炉膛温度分布进行测量,如发现火焰燃烧中心偏斜的
话,将作相应的燃烧调整,尽量避免燃烧中心偏斜造成水冷壁的高温腐蚀。同时也对5号炉炉膛温度分布进行测量和作相应燃烧调整。
潍坊高密山东友道化学有限公司“5•2…
广州市海珠区“9.27”一般其他爆炸事…
黄埔云埔广州智光储能科技有限公司“…
东莞长安华茂电子集团有限公司7·4”…
东莞虎门钰翱塑胶电子有限公司“2·9…
东莞长安华茂电子集团有限公司“7·4…
巩义市顺祥耐材有限公司“5·30”其…
关于巩义市顺祥耐材有限公司“5·30…
中石油大连石化爆炸事故调查报告
天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库…
张家口中国化工集团盛华化工公司“11…
山东省青岛市“11•22”中石化东黄输…
沪昆高速湖南邵阳段“7·19”特别重…
液氮爆炸安全事故
加油站安全事故案例分析
化工安全事故分析