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某分厂氯氢岗位氯气泄漏事故

  
评论: 更新日期:2021年11月23日

某年4月19日上午9时30分左右,某分厂氯氢工段发生因 设备故障引起氯气泄漏事故.造成当班个别员工喉咙不适、胸闷等 不良反应,周边20 m环境受到轻微污染。

一、 事故发生经过

2010年4月19日氯氢白班当班人员共5人,早9时30分左 右,烧碱分厂副厂长陈某到氯氢工段巡査,当时,3名操作工正由 硫酸罐往硫酸高位槽打酸,2名操作工在操作室监控,陈某和操作 工发现氯气泵后压力达190 kPa,回流已经关闭.氯气泵泵前出现 微正压,立即打电话告知公司调度.泵后压继续升高到203 kPa, 约1分钟后,4’氯气泵泵压突然下降,电流降为0,当班人员重启 4=氯气泵,但启动不了,操作工立即启动事故氯处理装置,同时, 当班人员倒5=氯气泵,期间,发生氯气泄漏。这是一起因设备故 障引发的氯气泄漏事故。

二、 事故原因分析

①      4*氯气泵从2010年元月18日开始运行,一直是正常的, 但抱死的原因有两种可能:一是在运行中叶轮及分配头出现磨损, 当泵压力升高、介质温度升高,轴出现伸长窜动,叶轮与其相配合 的分配头的未磨损部分发生摩擦.造成粘连,形成泵抱死;二是压 酸操作不慎,流量小,可能导致局部过热,导致抱死。

②     事故氯处理装置能力不足,不能满足目前8万t/年烧碱紧 急情况处理的需要。

③     分厂管理不到位。应急预案未报批,更谈不上培训到位; 缺乏对工艺指标严格控制的有效措施;换酸操作亦无记录。

三、 事故责任划分及处理

根据事故的性质造成的影响,责任划分并处理如下:

①     分厂厂长作为该分厂安全第一责任人,对安全管理不到 位,包括未能按规定制定应急预案及演练、对事故氯处置未有有效 的防范处理措施、操作程序不完善(放酸无规范要求)等,应负主要 安全管理不到位的责任,给予行政警告处分,罚款500元。

②      分厂支部书记培训监管不到位,罚款500元。

③      分厂副厂长负主管领导责任,罚款500元。

④      分厂设备员负设备监管责任,罚款100元。

⑤      分厂安全员负安全监管不到位责任,罚款100元。

四、 事故防范措施

①     备好备用氯气泵,并保持备用泵完好,由设备部负责。

②     泵定期维修或定期更换,由分厂负责。

③     泵运行压力在150〜180 kPa.超压时应采取相应措施,由 生产部、烧碱分厂负责。

④     改善事故氯处理装置,由技术质保部拿岀方案。

⑤     完善作业指导书换酸操作内容,并在生产记录中记录换酸 操作时间及人员,由技术质保部、烧碱分厂负责。

⑥     完善事故应急预案并演练,由烧碱分厂负责,安全部督查。

点评设备及时维修保养,应急预案及时制定、修订完善,并 进行职工培训和演练,以使应急时职工能够从容应对,对减少事故 的发生有很重要的意义。

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