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沉降槽搅拌器124A0101故障

  
评论: 更新日期:2019年04月02日

一、事故现象
巡检时发现沉降槽搅拌器运转停止,总控显示电机运转。设备与工艺人员现场启动提升装置至上限后,启动变频传动电机,电机不动做,经电工处理后电机启动,蜗杆动作而蜗轮及传动轴不动作,传动扭矩过载保护装置因过载而损坏,进一步检查发现提升装置联接部位断开,提升指示为假值。
二、事故处理要点
1.开启两台抽滤机加大处理量,避免灰渣在沉降槽124TK0101沉积过多堵塞下料口,尽量减少沉降槽积渣过多。
2.停1台气化炉后单炉运行,系统水循环跨开沉降槽124TK0101,将沉降槽和沉降槽搅拌器124A0101切除交出。
3.在沉降槽搅拌器124A0101检修期间,控制好系统水平衡及外排水量,保证系统水质同时保证两污池氨氮指标合格。
三、原因分析
1.停车的主要原因是刮泥机提升装置断开,造成刮泥机沉底,摩擦力太大,电机停运。
2.提升装置卡环为主要受力部件且腐蚀变形严重,判断为卡环首先损坏,刮泥机下沉,卡套碎裂,螺钉断裂,刮泥机沉底。因变速箱厂家已查找不到,总承包商宜兴市川泽环境工程有限公司联系同类厂家现场确认指出,此种联接设计已淘汰。
3.传动变频电机总控没有显示停运,机械过载保护装置失灵,造成发现时间延后,没有及时检修处理提升机构,下部积渣过多。
四、事故危害
沉降槽搅拌器故障停运,造成沉降槽积渣,气化系统水质恶化,系统结垢严重,最终导致系统停车。
五、事故教训及防范措施
1.修复驱动轴提升装置,修复机械过载保护装置;
2.水枪冲洗板结污渣,调整拉筋,保证刮臂与槽底平行;
3.刮板下部胶皮老化,切除处理;
4.总控加强监盘,现场加强巡检,发现问题及时汇报处理;
5.订购成套备件,出现故障后整体更换;
6.利用冲洗水替代搅拌器积渣,但是运行5个月后必须有大检修的机会;
7.增加备用沉降系统,方便检修。

 

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