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电厂#3燃机主燃油泵故障事件分析报告

  
评论: 更新日期:2017年07月20日

1、事件经过
(1)2005年6月3日,#2机做动平衡试验,并计划在当晚22:00时启#1机进行机组切换。
(2)20:30时,值班员在巡回检查时发现#3机辅机间有焦味,立即通知当班值长,值长与值班员共同检查发现主燃油泵驱动端端面有烧焦的痕迹,但检查流量分配器油压、主燃油泵进出口油压未见异常,重油回油温度72℃,后经燃机专工现场检查后,认定为主燃油泵故障,必须立即停机。
(3)21:06时,经向调度申请同意,运行人员开始进行#1、#2机组启动准备工作。21:35时,#1机发启机令,21:55#1燃机并入系统,22:39时#2机并入系统。
(4)23:30时,#3机缓慢切轻油(考虑温度变化对缸影响实施缓慢切换)。23:38时,发现主燃油泵驱动端端面有磨穿迹象,于是快切轻油。23:43时#4机解列,23:44时#3机解列。
(5)23:46时,现场发现主燃油泵有冒油现象,考虑到有可能产生大量喷油,值长下令进行了紧急停机。机组盘车投入后,调整油箱负压为-0.3kPa。
(6)随后,检修人员对主燃油泵进行了更换。
2、原因分析
由于主燃油泵故障引起的停机事件。
3、防范措施
(1)运行及检修人员加强设备的检查,及时发现缺陷,及时处理,把设备隐患消灭在萌芽中。
(2)在设备缺陷发展到危机正常运行时,以保护设备为原则,运行人员要及时果断进行紧急停机,避免设备加大损坏的程度。
(3)为保证生产设备健康稳定运行,检修人员要做好设备管理档案,对各设备进行定期检查、状态分析,找出差距,及时解决,避免造成大的事故。

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