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271B空压机组跳车

  
评论: 更新日期:2018年12月02日

一、事故经过
2009年8月5日17时30分281A空压机B#跳车,有现场值班人员向调度汇报空压机跳车,班长和相关人员(一共6人)赶赴现场281A空压机厂房,在厂房内组织281A空压机B#跳车后事故处理:分别给调度汇报需要开甲醇厂向二甲醚项目提供仪表风阀门,并派操作人员办理281A空压机A#高压电送电手续,检查现场情况准备启动压缩机组。
调度接到空压机跳车的通知后,误认为是271B机组跳车,急忙通知水汽车间减负荷运行,避免水汽车间锅炉憋压造成安全阀起跳。高压蒸汽管网4分钟内从9.6MPa降至7.0MPa,271B机组主操观察到主蒸汽压力迅速下降,给水汽车间打电话,被告知跳车,迅速按紧急停车按钮以保证汽机设备安全。
二、事故原因
1、直接原因
1.1 281A空压站机组跳车后,当班班长在现场组织处理事故没有一个清晰的逻辑程序,整个过程显得比较混乱;
1.1.1 281A空压站机组跳车后,作为值班人员对发生的事故没有上报清楚,让调度误认为是271B空压机跳车;
1.2 271B汽轮机蒸汽管网压力下降,机组主操未经询问调度,直接向水汽车间联系,做出错误判断,紧急停车。
2、间接原因
2.1值班长和操作人员面对突发事件或设备故障没有一个清晰的辨识,不能及时处理一般故障或跳车后事故处理;
2.2未制定和规范汇报程序,并且操作人员在汇报情况时,未能用专业术语说明或解释清楚故障发生的部位或跳车的具体情况;
2.3班组组织管理比较混乱,处理事故没有条理性。
三、事故预防和整改措施
1、制定严格的汇报程序,避免越级、越权指挥,违章操作;
2、加强突发事件或设备故障情况下的应急演练,对关键装置和要害设备做好预防为主;
3、加强班组的培训学习,特别是故障排处和跳车处理,使每一位操作人员严格要求自己,真正达到“四懂三会”的要求;
4、车间内部制定出易发生设备故障情况下的检查制度,并定时、定人对设备进行巡检维护。

 

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