安全管理网

2014年11月12日输煤系统2#皮带断裂

  
评论: 更新日期:2023年01月26日

一、系统运行方式

11月12日集团公司电调通知9时起南后线路停电检修;新厂1#发变机组经新旧厂联络线、116开关(南北线)与系统并网并限制负荷;厂调度室安排借机对新厂高备变进行防腐刷漆处理(高备变停运,6KVⅡ段母线停电)。

二、输煤系统简介

输煤系统由甲、乙侧两路8条带式输送机组成:分别为甲1、甲2、甲3、甲、乙1、乙2、乙3、乙4带式输送机;整个输煤系统可通过改变电动三通挡板的位置,共给出8种不同的运行方式。所有带式输送机设有双向拉线开关、两级跑偏开关、速度检测仪、煤堵塞检测仪、警铃、纵向撕裂保护、料位检测等安全保护装置。

乙侧2#皮带长144.85m,宽800mm,带速1.6m/s,输送量200t/h,拉紧装置为垂直重锤,倾角16°。

三、事故经过

11月12日运行三值早班,1#机炉运行正常。14时26分输煤系统当班人员开始本班第二次上煤,14时37分运行人员发现乙侧2#皮带断裂及时停机,现场检查发现该皮带接口处断裂;甲侧碎煤机电源取自6KVⅡ段母线,因防腐刷漆停运高备变停运不能启动;至此输煤系统停运,紧急汇报当班值长并通知相关部门,于16时40分恢复6KVⅡ段母线送电,甲侧碎煤机实现备用,输煤系统恢复正常。

四、原因分析

1、乙侧2#皮带接口处断裂、甲侧碎煤机因计划检修停电不备用是造成输煤系统停运的直接原因。

2、经查11月9日乙侧2#皮带接口处开裂,当班运行人员汇报值长,通知检修部安排外委大宁公司于8时50分对开裂处进行了胶粘和打钉处理(工作票号:JW1411118),经养护24小时后于11日早班投入使用。大宁公司处理该缺陷检修工艺和质量不过关,是造成该皮带接口处断裂的主要原因。

3、燃料部输煤值班人员对该皮带启动前皮带接头和胶面(尤其是检修后新投入)的巡检工作不细致,未能及时发现该皮带存在的故障征兆。

4、燃料部不能根据当天甲侧碎煤机因计划检修不备用的实际情况,不能积极组织当班运行人员开展事故预想并严格落实防范措施,强化对乙侧输煤设备完好投用的巡检,也是造成输煤系统停运的原因之一。

五、责任划分(略)

六、防范措施

1、大宁公司负责联系皮带维护专业技术人员对甲、乙侧2#皮带接口进行检查,对存在安全隐患缺陷进行规范标准整改,并举一反三对输煤皮带系统进行全面检查,及时消缺整改存在问题,确保输煤皮带运行安全。

2、坚持“该修必修,修必修好”的原则,检修部要强化检修工艺和质量监控,尤其是要强化对外委检修队伍检修质量和工艺的管理和考核,发电部、燃料部要严格执行检修验收制度,进一步规范验收标准,保证主辅设备达周期运行。

3、检修部要按照设备维护责任划分强化日常巡检,对运行人员反馈缺陷及时进行整改处理,根据关键辅助设备使用情况及时做好备品备件计划,结合运行情况及时进行维修和更换。

4、燃料部要严格落实巡回检查制度,强化对巡检制度执行情况的检查与考核,尤其要强化对输煤系统各主辅设备启动前、停运后的检查,巡检工作要严、细、实,坚决杜绝敷衍了事不负责任的行为。

5、检修部要进一步完善输煤系统各类保护装置,确保安全、准确、可靠、及时投入。

6、各生产部门要深刻汲取此次未遂事故教训,举一反三自查本部门“两票、三规、三制”制度执行情况,结合“每周一例”警示教育活动认真开展事故预想、应急处置演练,严格落实各项安全生产防范措施,切实提高从业人员的安全生产综合素质。

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们