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2014年7月21日2#机解列

  
评论: 更新日期:2023年01月26日

一、事故经过

7月21日运行四值早班,1#炉、2#机运行正常,主汽温度545℃,汽压8.92MPa,2#机带负荷47MW。14时59分2#发电机102开关突然跳闸,汽轮机甩负荷至“零”,转速升高至3092r/m,自动主汽门关闭,启动高压油泵,运行人员送汽封实施紧急停机操作,同时1#炉安全门(过热器定值左侧10.3MPa、右侧10.05 MPa,动作值9.8 MPa,回座值9.2 MPa;汽包定值左侧11.86MPa、右侧12.03 MPa;动作值11.3 MPa,回座值9.3 MPa)动作,运行人员打开对空排,实施减煤维持燃烧;电气运行人员调取后台保护信息发现“2#发变组B柜主变压器温度高报警”、 “2#发变组B柜主变压器温度高跳闸信号”,就地手测2#主变油温为56℃;15时09分汽机运行人员挂闸重新冲转至3000r/m,通知热工复位报警信号,准备并网;电气人员复位报警信号未实现,汇报当班值长通知电气与热工检修人员现场检查,后将2#主变本体及继保间温度高跳闸二次线拆解,报警信号复位,于16时09分2#机并网,16时21分带负荷至10MW,后缓慢增加负荷,逐步恢复正常运行。

二、经济损失

2#机于14时59分所带负荷由47MW降至零,至18时左右恢复至43MW(根据系统负荷情况),期间影响负荷约8万KW,损失约5万余元。

三、原因分析

根据后台故障显示,2#主变本体油温高、保护动作是造成102开关掉闸的直接原因。

四、责任划分(略)

五、防范措施

1、102开关掉闸后,运行人员对该主变进行手动测温为56℃,要求工程技术部联系调试单位对1#、2#主变、高备变、高厂变的重瓦斯、轻瓦斯、温度、压力释放、差动等保护,按照定值标准要求进行点对点调试,全面核实并做好相关试验记录。

2、工程技术部联系厂家完善DCS后台存在缺陷,加装报警音箱设备,重点检查完善各运行参数测点,确保指示准确、上传到位。

3、工程技术部组织对所有主辅设备电气、热工保护投退及定值设置等情况进行全面核查,并将核查情况及时反馈调度室、生技科、安质科及相关领导;严格落实联锁、保护投退、定值修改管理制度,因安全生产需要进行联锁、保护投退、定值修改前必须严格按照审批程序报总工程师批准后实施。

4、生产准备部要建立主变压器油温、油位登记本,运行人员强化巡回检查制度落实,定时进行认真巡检并做好相关记录,发现异常及时予以逐级汇报;对当班未能消缺的问题要严格执行交接班制度,做好安全技术交底,跟踪落实并做好消缺记录。

5、工程技术部所属检修人员要积极深入现场一线,强化巡回检查制度落实,发现设备存在缺陷及时组织进行处理,保证设备完好率和备用率。

6、生技科联系资质单位、工程技术部配合尽快组织对新厂1#、2#炉安全阀进行校验,确保动作准确、可靠、灵敏。

7、新厂各专业汇总整理主辅设备存在缺陷,结合实际情况进行分类处理,根据与调试单位协议制定完善计划、工程节点和明确验收程序,尽快完成新厂发电机组调试工作。

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