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吉林石化分公司"12 • 30”合成气装置爆炸、“11・13”双苯厂爆炸事故

  
评论: 更新日期:2021年11月25日

•*12 • 30”事故,特别是“11 • 13”爆炸事故及松花江重大水污 染事件,给沿江两岸人民群众的生产、生活带来了困难,给中国石 油带来了很多的麻烦,给党和人民造成了极大的损失,产生了不良 的社会、政治乃至国际影响。事故发生以来,集团公司党组、股份 公司管理层对安全环保工作都提岀了明确要求,做出了一系列重 大部署。专门召开座谈会,深刻吸取事故教训,研究如何按照科学 发展观要求,做好安全环保工作。这对于我们进一步强化“经济效 益是政绩,安全生产也是政绩”的观念,对促进企业实现科学发展、 安全发展、环保发展有着重要的意义。

一、事故经过及原因分析

2004年12月30 H 14时20分左右,化肥厂合成气车间发生 爆炸事故,导致3人死亡、3人重伤,2号终洗塔报废,部分仪表、管 线损坏,厂房部分门窗受损,直接经济损失为273. 5万元。这是一 起严重违章操作重大责任事故。

(1)事故经过

2004年12月30日8时,化肥厂合成气车间气化工段气化 炉当班操作工赵某接班后,1号、3号气化炉处于正常生产状态, 其中3号气化炉温度为1 277 9。9时左右,操作工赵某认为炉 温低,与氧压机岗位联系,进行了提氧操作。9时20分,3号气 化炉温度呈上升趋势.10吋最低的一点温度达到1 386 °C.超过 了允许的最高操作温度(正常指标为380 °C ) ; 11时炉内三

点温度分别升至1 548 t、1 566 r J 692 °C; 12时炉内三点温 度分别升至1 656匸和1 800 °C以上(指示表最大量程为1 800 °C).而在此过程中,赵某连续6个点的手写记录都为1 293

12时35分左右,值班长在组织对3号气化炉进行降温操作 无效后,通知工厂调度室对3号气化炉紧急停车处理。在处理 过程中,14时20分左右,2号终洗塔突然发生爆炸。

(2)      原因分析

由于当班操作工严重违章,没有认真监盘,填写“假记录”,操 作失控,导致过氧和炉温持续升高,在终洗塔后部形成氧气积聚, 与合成气中的高浓度氢气和一氧化碳混合,形成爆炸混合物,发生 爆炸。

(3)      处理情况

(D依据《中华人民共和国安全生产法》第九十条和《中华人民 共和国刑法》第一百一十四条规定,追究合成气车间主操作工赵某 刑事责任。

②     合成气车间化工班长武某,本应追究刑事责任,鉴于已在 事故中死亡,不予追究。

③     给予合成气车间主任行政撤职处分。

④     给予合成气车间主管生产副主任行政撤职处分。

⑤     给予合成气车间主管设备副主任行政记大过处分。

⑥     给予化肥厂主管生产副厂长行政记过处分。

⑦     给予化肥厂厂长行政警告处分。

⑧     给予公司主管生产副总经理行政警告处分。

⑨     按照《中华人民共和国安全生产法》的规定,对事故单位罚 款10万元人民币,由吉林市安全监管局执行。

二、“11 • 13”爆炸事故和引发的重大水污染事件经过及原因 分析

人死亡,1人重伤,59人轻伤,并引发了松花江重大水污染事件,直 接经济损失为6 908万元。

(1)    事故经过

2005年11月13日,因苯胺二车间硝基苯精憎塔塔釜蒸发量 不足、循环不畅,替休假内操顶岗操作的二班班长徐某组织停硝基 苯初懈塔和硝基苯精谓塔进料,排放硝基苯精憎塔塔釜残液,降低 塔釜液位。10时10分,徐某组织人员进行排残液操作。在进行 该项操作前.错误地停止了硝基苯初憎塔T101进料,没有按照规 程要求关闭硝基苯进料预热器E102加热蒸汽阀,导致进料温度 升高,在15分钟时间内温度超过150  °C量程上限。11时35分左 右,徐某回到控制室发现超温.关闭了硝基苯进料预热器蒸汽阀, 硝基苯初锢塔进料温度开始下降至正常值。

13时21分,在组织T101进料时,再一次错误操作,没有按照 “先冷后热”的原则进行操作,而是先开启进料预热器的加热蒸汽 阀,7分钟后,进料预热器温度再次超过150  °C量程上限。13时 34分启动了硝基苯初僧塔进料泵向进料预热器输送粗硝基苯,当 温度较低的26 9粗硝基苯进入超温的进料预热器后,由于温差较 大,加之物料急剧气化,造成预热器及进料管线法兰松动,导致系 统密封不严,空气被吸入到系统内,与T101塔内可燃气体形成爆 炸性气体混合物,引发硝基苯初憎塔和硝基苯精谓塔相继发生爆 炸。5次较大爆炸.造成装置内2个塔、12个罐及部分管线、罐区 围堰破损,大量物料除爆炸燃烧外,部分物料在短时间内通过装置 周围的雨排水口和清净下水井由东10号线进入松花江,引发了重 大水污染事件。

(2)    爆炸事故原因分析

由于操作工在停硝基苯初懾塔进料时,没有将应关闭的硝基 苯进料预热器加热蒸汽阀关闭,导致硝基苯初憎塔进料温度长时 间超温;恢复进料时.操作工本应该按操作规程先进料、后加热的 顺序进行,结果出现误操作,先开启进料预热器的加热蒸汽阀,使 进料预热器温度再次出现升温。7分钟后.进料预热器温度超过 150  °C量程上限。13时34分启动硝基苯初锚塔进料泵向进料预 热器输送粗硝基苯,当温度较低的26  °C粗硝基苯进入超温的进料 预热器后,出现突沸并产生剧烈振动,造成预热器及进料管线法兰 松动.造成密封不严,空气吸入系统内,随之空气和突沸形成的气 化物,被抽入负压运行的硝基苯初谓塔,引发硝基苯初懈塔爆炸。

(3)    污染事件原因分析

由于苯胺装置相继发生5次较大爆炸.造成塔、罐及部分管线 破损、装置内罐区围堰破损,部分泄漏的物料在短时间内通过下水 井和雨排水口,进入东10号线,流入松花江,造成松花江水体污 染。也就是说,爆炸事故是导致重大水污染事件发生的直接原因。 因装置连续爆炸着火,火势凶猛,在事故初期,人员无法进入现场 实施封堵下水井和雨排水口等措施;另外,虽然当时采取了一些应 急措施,但因爆炸造成装置管架倒塌,压住了部分下水井和雨排水 口,仍然无法及时有效实施封堵等措施,导致泄漏物料进入东10 号线。经专家估算,这次事故中约有80吨苯系物流入松花江。

三、应吸取的教训

两次重大事故的发生,特别是“11 • 13”爆炸事故及松花江重 大水污染事件的发生,影响恶劣,损失巨大,教训惨痛。自2004年 11月份以来,为了深刻吸取事故教训,吉化公司把每个月的13日 定为“事故反思教育日”,全力解决安全环保工作存在的问题。吉 化公司组织召开了各个层次人员参加的座谈会,专题研究应该深 刻吸取的教训及下步的整改措施。在“事故反思教育日”、座谈讨 论中,大家对事故的发生都感到触目惊心,痛心疾首。可以说•为 了安全生产,各级干部寝食难安、如履薄冰,广大职工日日夜夜地 操作、巡检,也都是为了安全生产,都觉得这些年该管的管了、该投 的投了、该严的严了,但为什么仍然发生了如此重大的事故?大家 都感到很苦恼。痛定思痛,通过反思,公司的干部员工对事故的教 训有了更加深刻的认识。特别是“大连西太”生产受控管理现场会 结束后,吉化公司上下对事故的教训也有了更加清醒的认识•主要 有以下七个方面:

①   管理基础不牢,造成了事故频发,酿成了难以挽回的影响。 虽然吉化在50多年发展过程中,积累了一定的管理经验,但由于 多年连续巨额亏损、大批装置淘汰等多方面的原因,优良的传统没 有继承,新的基础又没有得到及时有效的建立,造成管理基础的缺 失,“规定动作”不细、不到位,凭经验、靠口头,缺乏程序约束的“自 选动作”大量存在。2004年年底以来,在不到一年的时间里,公司 16个二级单位共发生一般及以上事故24起,其中重伤以上事故5 起(2004年1起,即“12 • 30”事故,2005年4起),一般事故19起。 仅2005年一年之中,先后发生了电石厂“7 • 4”有机硅二车间单体 精谓单元火灾事故、有机合成厂“7 • 10”芳桂车间员工坠落淹溺死 亡事故、炼油厂“9 • 19”联合芳绘车间员工中毒窒息死亡事故、双 苯厂“11 • 13”爆炸事故和重大水污染事件,同时还发生了 15起一 般事故。这些事故造成13人死亡、5人重伤、81人轻伤,经济损失 巨大,暴露出了公司在安全管理、环保管理等方面基础不牢、存在 漏洞、执行不力等突出问题。

②   抓安全生产的精力不够集中,生产管理严重失控。部分干 部没有牢固树立起“以人为本,安全第一”的思想,急于求成、急功 近利、形式主义的问题比较突出,各级干部抓安全生产的精力不集 中,没有认真抓好整个生产过程的控制,造成“三违”现象比较突 出,存在着麻痹侥幸心理,存在着不负责任、有章不循、有法不依、 违章作业等问题。“12 • 30”爆炸事故,按照规定,岗位正常编制为 4人,事故发生时只有2人在岗,他们将1人调到稳定办,另外1 人安排休假,导致该岗位人员严重不足,暴露出劳动组织管理失 控。“11 • 13”爆炸事故,从10点10分开始切断进料,直到13点 34分37秒发生爆炸,3个多小时的切断进料,一直没有向车间报 告,只有班长领着几个操作工在处理,工厂、车间的干部都没有在 现场,安全生产指挥严重失控。同时,两起事故都是超温.都是不 监盘,缺少超温报警设施.都是顶岗操作.暴露岀工艺纪律管理不 严.设备没有实现本质安全。

③   生产技术管理存在薄弱环节。公司生产技术管理水平不 高,缺乏对工艺规程、操作法的审核和监管,没能及时发现存在的 问题。在“12 • 30”事故中,在技术上对超温过氧停车后可能造成 的后果不清楚,没有制定在操作中特别是在过氧状态下要采取的 必要措施,以致发生过氧现象都束手无策。在苯胺装置的操作法 中,对于超温可能带来的严重后果,规程没有明确,车间工艺规程、 岗位操作法没有可操作性。

④   人员素质和快速发展的炼化事业不相适应。炼化装置高 温、高压,易燃、易爆,有毒、有害,生产技术先进,控制手段科学,对 从业人员素质要求高,对安全行为规范要求严,特别是对生产一线 操作人员的素质要求更高、更严。但从现实情况看,由于吉化几年 前经营困难,员工流失严重,加之又实施减员增效政策,一大批有 经验的员工离开了岗位,使公司现在岗员T-平均年龄只有36岁, 一线员工30岁左右.且新员工居多。同时,由于培训工作没有跟 上,各装置的操作骨干捉襟见肘•具有较高操作技能的一线技术工 人匮乏,重要操作岗位的工人实践经验少,对岗位应知应会知识、 岗位操作规程掌握不透,没有处理突发事故的能力,给安全生产和 准确操作带来了很大的盲区。几年来.由于培训工作的激励机制 不健全,员工缺乏参加培训、提高技能的积极性。炼化企业的安全 生产主要是取决于操作层面的实际技能。管理干部靠晋升,技术 干部靠职称,工人盼着进技师、高级技师。但由于受到指标的限 制,全公司2.4刀•名员工到去年年底进入技师和髙级技师的仅有 124名,只占员工总数的5%,过去提倡的“钳工大王”、“起重大 王”、“操作状元”越来越少。由于对岗位人员培训缺乏针对性,考 试考核脱离实际,造成了该学的不学,学的无益于岗位操作,甚至 出现了“不懂操作会背题的就能成为星级操作员”的现象。 “12 • 30”、“11 • 13”两起事故,宜接原因是员工误操作所致,但从 深层次分析,其实质就是“不会操作”。同时,由于管理干部交流频 繁.“能手”变“新手”、业务不熟的问题也非常突出。

⑤    吉化是1954年建厂的老企业,一些装置技术落后,污染严 重。由于装置工艺过程复杂、原材料及公用工程消耗高、尾气排放 严重超标,虽经多次局部改造,但大多数设备都腐蚀严重,仍然带 病运行,给生产和操作带来极大的隐患。部分老装置流出口污水 指标严重超标,增加了污水处理的难度。比如,过去靠大量的新鲜 水稀释高浓度的污水,今年开展节水工作,每天节水3万n?,就暴 露出了污水处理技术差、点源排放浓度高的问题,排出水的COD 大幅度上升。

⑥    环保意识淡薄。吉化从80年代开始,才陆续关闭和淘汰 了 85套污染严重、安全隐患大、能耗高、工艺落后的装置.建成了 日处理能力19.2万t的污水处理厂,实现了公司工业污水、生活 污水的集中处理,但在相当长的一个时期内,根本就没有污染防控 设施,厂区内土壤污染严重,排污管线也淤积了大量的污染物,绝 大部分干部员工在没有发生污染事件之前.对此习以为常、熟视无 睹,没有引起足够的重视。特别是周边的一些民营企业,为了降低 生产成本,至今还存在着白天生产、夜晚偷排的问题。“三废”处理 设施陈旧老化.环保设施不完善,不具备防控重大污染事件的能力 的问题相当突出。

⑦    “12 • 30”、“11 • 13”事故都是由于“违章”操作造成的.“三 违”出现在基层操作层面.根源在领导、在管理。

一是考核机制不够合理,导致了事故层层隐瞒.装置出现问题 不向分厂报告、分厂出现问题不向公司报告,生产指挥严重失控。 在T2 • 30”事故中,操作工从9时30分到12时35分左右,3号 气化炉连续6个点的手写记录都是1 293 °C (该表最大量程为 1 800 °C),而实际上,10时最低的一点温度已达到1 386 °C,超过 了允许的最高操作温度(正常指标为380 9)。11时3号气化 炉三点温度分别升至1 548 °C、1 566  °C、1 692 9; 12时3号气化 炉三点温度分别升至1 656 °C和1 800 X:以上。由于3号气化炉 长时间超温、长时间过氧,值岗主操作工长达3个小时没有监控炉 温测量表,没有及时发现并处理气化炉内温度逐渐升高的异常状 况,做“假记录”,造成系统严重过氧,致使2号终洗塔爆炸。

为什么发现异常不报告、操作工做“假记录”呢?座谈中,大家 认为,还是与考核机制有关。比如,对预知检维修和计划外停车考 核界限不清,存在着对计划外停车考核过严、处罚比例过大的问 题,造成了应该切断进料的不切,仅做局部的调整和处理。按照原 来的规定,全公司每年非计划停车不能超过3次,综合考核不足 80分,单位“一把手”、主管领导及相关责任人的风险抵押奖就要 全部被扣掉。如果出现一次非计划停车,综合管理考核扣20分, 再出现一点其他问题.这个单位的“一把手”就要损失6万元,车间 主任、主管副主任、生产科主管科长要损失5 000元,导致了个别 员工出了问题不报告现象的发生。再比如,公司原来要求每半小 时记一次巡检记录,漏记、错记或勾抹都属于违纪,就这样的一次 违纪,不仅影响当期收入,年终要扣风险抵押金,而且还关系着年 终评比、甚至末位淘汰等各个方面,导致了做“假记录”现象的 发生。

二是追求高速度、超负荷,给安全生产带来了隐患。效益增长 的高速度,诱发了生产经营管理工作的超常规,施工、检修期限一 压再压,装置该预知检维修的不修,带病运行,“高速度”、“打破常 规”,直接结果就是不按炼化企业生产的客观规律办事。“12 • 30” 和“11 • 13”两起事故,在生产出现异常的情况下都没有及时停车 处理。在检修作业中.各个单位为了提前投产、早见效益,在评比 中能够取得好成绩,纷纷压缩时间,出现了计划15天完成的检修 任务5天完成的现象,造成应该检修清洗的未处理;有的塔、罐的 人孔打开了,还没来得及检査就封上了,给新周期的安全生产带来 了巨大的隐患。在项目建设中,工期压得非常紧,施工单位长时间 24小时连续作业,技术力量跟不上,质量检査也不能及时进行,给 新装置的开工埋下了隐患。

在座谈讨论中,大家一致认为.事故的发生有客观的原因,但 更重要的是主观原因;有长期积淀遗留问题,也有暴露出的新问 题。全公司15 885台转动设备、143 089台静设备、1 513 154 m 压力管道处在运行状态,出现生产和设备问题是常见的。但如果 我们真正做到安全发展、环保发展、科学发展,不急于求成.不急功 近利,力戒形式主义,力戒官僚主义.使炼化企业每个生产运行过 程都处于受控状态,切实增强执行力,就能够避免事故的发生。

四、防范措施

对炼化企业来说,安全稳定是最大的政治,没有安全生产,就 没有人心的稳定.就没有大局的稳定,就没有发展的资本。将安全 环保工作作为企业的头等大事来抓,以科学发展观为统领.认真贯 彻落实党中央、国务院和总部关于做好安全环保丁•作的新要求和 各级领导的重要指示、批示精神,以“安全第一、预防为主、综合治 理、强化基础、突出重点、常抓不懈”方针为指导,围绕“四个必须”、 “四篇文章”,坚持“一个集中,三个强化”,把重心落在基层,把重点 放在现场.彻底整改安全环保隐患,坚决杜绝重伤以上人身伤害事 故,杜绝重大生产、设备及火灾爆炸事故,杜绝重大环境污染事故, 实现企业的科学发展、安全发展、环保发展。

①      不欠新账还旧账,抓好安全环保隐患治理。在总部的大力 支持下,要投资13. 6亿元进行隐患治理,其中,用于环保隐患治理 11. 3亿元,用于安全隐患治理2. 3亿元。这方面重点要抓好两项 工作:一要全面抓好三级防控体系建设。6月30日前,装置与罐 区的围堰等一级防控措施、6个事故缓冲池和2个拦污坝等二级 防控措施竣工投用;9月30日前.在污水处理厂设置水解酸化池 的三级防控项目竣工投用。二要集中力量抓好隐患治理。我们通 过召开公司的安全委员会会议,认真分析了公司安全生产形势,理 清了公司级隐患8项,工厂及车间级隐患189项。为实现“力争安 全隐患项目当年全部实施”的目标,每周要召开一次隐患治理会 议,盘点隐患项目设计、施工等进度,落实责任人,协调解决实施过 程中存在的问题.确保隐患治理项目实施进度严格受控,实现项目 治理工作周周有反馈、周周有进展。年内要整改完成197项安全 隐患、33项环保治理项目;2007年要完成安全隐患治理70项,完 成安全环保隐患治理5项;2008年要完成安全隐患治理35项,完 成环保治理项目11项。到“十一五”末,基本消除安全环保隐患, 实现公司安全环保局面的根本好转。

②   学习“西太经验”,抓好生产过程的全面受控。要坚持“一 个集中,三个强化”,认真学习“西太经验”,全面推行“工作有计划, 行动有方案,步步有确认,事后有总结”的“四有”工作法,严格执行 确认制,对生产操作、工程施工、设备检维修等要100%进行风险 评估和落实削减措施,特别是对作业过程要一步一确认,使每个 人、每项作业、每个环节都安全、都受控,确保炼化装置安全、平稳 生产。

③   坚持科学的发展观,确保安全发展、环保发展。吉化是坐 落在松花江边的炼化企业,在下一步发展中,安全的投入机制要逐 年加以改进,项目的论证、设计和建设都要坚持做到“三同时”。同 时,要根据吉化的特点,进一步加大力度,逐步淘汰技术落后、能源 消耗高、安全隐患多、污染严重的装置,切实坚持发展“四条主线”• 做到“四个必须”,做好“四篇文章”,努力把吉化建设成核心业务突 出、主导产品集约、竞争优势明显、发展能力充足的炼化一体化石 油化工生产基地.打造全新的吉林石化。

④   依托“基地”,迅速在全公司开展强化培训工作。要在前一 阶段工作的基础上,进一步抓好仿真模拟、电仪、钳焊、化验分析培 训基地建设,并以此为依托,本着干什么学什么、缺什么补什么的 原则,全面强化员工培训,使操作人员充分掌握本岗位的操作技能 和应急处理能力。2005年年底前公司评聘技师人数要达到200 名,2006年开始每年增加100名。到“十一五”末,要培养出2 000 名优秀的操作工队伍,以及500名技师和高级技师,实现“552”人 才培训目标,切实培养一支“一岗精、两岗通、多岗能”,规范操作、 精细操作能力强的员工队伍。

扎实工作,低调处事,力戒心浮气躁.努力建设一支高素质 的干部队伍。炼化企业要求干部要能坐得住、生产要能盯得住,力 戒形式主义。要坚决杜绝使用“四种干部”,要以“忠于企业、乐于 奉献、工作上有思路、行动上有办法,能够埋头一线,耐得住寂寞, 耐得住清贫”为标准.严格把好干部的培养、选拔、考核、使用关。 同时,要突出抓好以人为本与从严管理的结合,大力培育公司新型 企业文化:要教育和引导物资采购人员牢固树立“今天的采购质 量,就是明天的装置安全”的理念;工程管理人员要牢固树立“要为 企业长治久安负责一辈子”的理念;生产管理和操作人员要牢固树 立“违章指挥就是杀人,违章操作就是自杀”的理念;安全环保管理 人员要真正做到“一夫当关,万夫莫开•把好每一道关口,遵守规程 不动摇”;一线员工要牢固树立“为了自己不流血,亲人不流泪,把 握好自己每一伸手”的理念。通过几年的努力,真正培养一支专业 技术熟练,能根据生产需要进行技术革新和新产品开发的专业技 术队伍;建设一支政策水平高,指挥管理、生产控制能力强的管理 干部队伍。

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