一、 事故经过
某年4月20 0 10时40分,河北省某县化肥厂合成工段煤气 爆炸,死亡17人.重伤9人,轻伤16人,经济损失70万元。
当日,该厂年度大修即将结束,变换工段已经开车升温,同时 开启高压机用空气向合成输送,对合成系统进行试压、试漏。当系 统压力升至140 kg/cm2时,停高压机,并切气5分钟,保持系统恒 压。10时40分,合成工段突然发生大爆炸,造成1台油分离器、2 台氨分离器、1台冷交换器、1台水冷却器被炸毁;合成塔、合成氨 冷凝器、立式水冷却器等多台设备受到不同程度的损坏,部分厂房 倒塌、倾斜;当班的17名操作工死亡,9名重伤,16名轻伤,造成直 接经济损失27万元,间接经济损失43万元。
二、 事故原因分析
① 合成系统大修前置换使用的惰性气体中含有一氧化碳,经 计算和分析,确认此气体系半水煤气和空气的混合气体。
② 在合成送气时,开动4号压缩机,通过总管1从6号压缩 机一小法兰处吸气,事后检查6号压缩机一段入口阀门开度有问 题,致使管1内形成负压,而管1又与脱硫系统相连,吸进半水 煤气。
③ 连通管1与半水煤气总管的大副线阀没有关严•阀芯与阀 座有4~5 mm宽的月牙形缝隙,其他两阀门虽关闭,但试漏时仍 发现有大量漏气,第4只阀门有少量漏气.并且试压系统与生产系 统未加盲板。
④ 合成系统进行气压试验时,冷却排管上正在切割淋水板锯 齿.操作时出现的熔渣落到排管上,同时碳化工段正在用电焊,电 焊机地线连在全厂设备管线上,如有接触不良,便产生电火花导致 事故的发生。
三、事故防范措施
① 试压系统与生产系统要用盲板隔开.试压、试漏时要对气 体进行严格分析,气体合格后方可送气。
② 检修完后要对所有设备、管道等进行严格检査,达到技术 要求后才能开车。
③ 严格禁止各种手动电器工具的接地线与设备管线相连,严 格动火制度。
点评永远不要确信阀门会完全密闭,一定切记要加装盲板。