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运输巷“11.13”瓦斯燃烧爆炸事故

  
评论: 更新日期:2018年12月07日

2002年11月13日两点班,xxx矿在14131运输巷统尺350m处施工抽放钻孔期间引起瓦斯燃烧,由于采取措施不当,继而引发瓦斯爆炸,事故未造成人员伤亡。
一、事故地点概况
14131运输巷煤层结构较简单,走向N30°~50°E,大致呈西薄东厚的分布趋势,平均煤厚4.2m。局部煤厚只有2.1m,煤质多为构造软煤;其余大部分煤层相对稳定,煤质较硬。煤层原始瓦斯含量18.99m3/t,无自燃倾向性,煤尘无爆炸危险。掘进工作面采用工钢棚支护,绝对瓦斯涌出量0.8m3/min,事故发生时巷道已掘进至统尺700m左右。

图1.14131运输巷打钻施工地点示意图
按照设计,在14131运输巷向回采工作面区域内施工顺层预抽钻孔,设计孔径89mm,孔深70~80m,运输巷内共安排两部钻机采用风力排渣同时施工。
二、事故发生经过
2002年11月13日两点班,该矿抽放队队长薛某值班贯彻当班生产作业计划,并交待了安全注意事项。班长崔某进行了分工,安排职工杨某、张某负责14131运输巷统尺350m处的1#钻机(外)打钻施工,职工韩某、刘某负责施工14131运输巷2#钻机(里)打钻施工,两部钻机相隔约35m左右。
14点45分左右,杨某、张某到达施工地点接班,此时上一班施工的钻孔已钻进29m,接班后继续该钻孔的施工。15点左右,杨某、张某发现该钻孔出现卡钻、钻孔不返风现象,根据经验认为打钻地点处于地质构造带内,煤质松软,钻机时常发生此类现象,因此未及时停止施工,而是继续操作钻机钻进。15点30分,杨某、张某闻到钻孔口出现异味,立即停止钻进,找来了在2#钻机处打钻的韩某,韩某感觉到钻孔口烫手,同时看到钻孔内开始向外冒烟,便立即通知14131运输巷作业的所有人员撤离,同时向矿调度室进行了汇报。接到汇报后,矿调度室立即安排相关人员下井处理。
17点左右,通风队瓦检员何某第一次进入巷道查看情况,在走到统尺300m左右时发现整个巷道烟雾弥漫,何某立即退了出来。20点左右,瓦检员何某第二次进入巷道查看情况,发现打钻地点附近已经起火,何某再次退了出来,并向矿调度室汇报了现场情况。经矿总工程师张某等人研究,决定切断巷道的一切电源,并停止工作面局部通风机供风,以隔绝巷道氧气补给,防止发生瓦斯爆炸。由于现场处置考虑不够周全,虽然停止了局部通风机供风,但没有切断钻机上的风管供风,23点25分,该地点发生了瓦斯爆炸。随后矿井对14131运输巷进行了封闭。
三、事故原因分析
(一)直接原因
1、1号钻机在打钻过程中出现卡钻情况后继续盲目钻进,致使钻杆与煤体摩擦发热起火。
2、人员在撤离时,钻机供风截门没有及时关闭,钻孔持续供风,氧气持续补给,造成火源持续并蔓延至巷道。
3、局部通风机停止运转,巷道瓦斯不断积聚,浓度达到爆炸界限。
(二)间接原因
1、该地点在打钻期间常发生闷钻、卡钻、钻机不返风等情况,区队没有认真分析原因、采取措施;职工根据经验判断现场问题,对卡钻现象没有引起足够的重视,出现问题后继续强行施工钻孔。
2、打钻安全技术措施制定不完善,应急处置措施不周全。施工现场没有配备黄泥、灭火器、水源等消防器材,现场人员没有处理打钻着火事故的经验和预案,致使未能及时扑灭钻孔火源。
3、钻孔着火后现场处置不当,在未关闭钻机供风管路截门时人员撤离,风管持续向钻孔内供风,加快了钻孔内火源向外蔓延。
4、现场处置不及时、措施不得当,着火后人员全部撤出,矿井重新安排人员下井处理,丧失了扑灭火灾的第一时间;局部通风机停止运转造成巷道内瓦斯积聚,达到了瓦斯爆炸的浓度。
四、防范措施
1、编制处理打钻期间各类灾害事故的应急预案,加强对职工岗位预想预处知识培训,提高职工识险、避险和处理灾害的能力。
2、在打钻作业过程中发现闷钻、卡钻、钻机不返风、钻进速度慢、研磨或一氧化碳超限等异常情况,必须及时停止钻进、查明原因、进行处理,严禁硬打硬磨。
3、打钻施工现场必须按规定配备黄泥、灭火器、水源等消防器材,职工必须熟练掌握其使用方法。
4、采用风力排碴方式钻进的钻机必须使用打钻三防装置,能够实现风水管路切换,且钻进时必须确保供水正常、水量水压充足,否则严禁开钻。
5、必须在钻机下风侧3m范围内悬挂甲烷和一氧化碳报警仪,加强对风流中瓦斯、一氧化碳浓度的监测,发现异常及时处置。
6、出现打钻着火事故后,必须第一时间利用现场的有效资源进行处置。必须立即关闭风管截门停止向钻孔内供风,进行风水切换向钻孔内注水灭火,并使用黄泥将孔口封堵严实。
7、严格执行现场交接班制度,对于打钻期间出现的问题必须交接清楚。钻孔施工后必须将钻杆拔出,人员离开打钻现场必须及时关闭供风截门。
 

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