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高瓦斯工作面自然发火事故处理与教训

作者:靳随军  
评论: 更新日期:2011年06月24日

 2005年4月14日凌晨3:00,峰峰集团公司薛村矿92709回采工作面运料巷密闭墙顶部发生了一起煤层自然发火事故。由于事故发生在厚煤层高瓦斯地区,发现时已有明火。事故如何处理是要非常慎重的,把人身安全防止瓦斯爆炸做为最基本的原则。下面将如何处理这起事故、采取了什么样的对策,做以介绍。

  1 矿井概况

  峰峰集团有限公司薛村矿,于1959年建成投产,设计生产能力是90万t/a,后经改扩建生产能力达到135万t/a。2004年实际生产原煤148万t。矿井为立井多水平、斜井延伸开拓方式。现生产区域在三水平(-280m),有4个生产盘区,2组轻型放顶煤回采面,1组高档薄煤工作面。有12个煤巷、半煤岩巷掘进工作面,共有2#、4#、6#、7#、8#、9#、可采煤层,下3层受奥灰水威胁,尚未开采。2#煤曾有过煤与瓦斯突出动力现象。2005年3月经抚顺煤科分院鉴定2#煤为突出煤层,矿井为突出矿井。矿井通风方法为抽出式,通风方式为混合式,矿井风量13764m3/min,矿井绝对瓦斯涌出量50m3/min,相对瓦斯涌出量为15m3/t。煤尘具有爆炸性,煤层属自燃煤层,自然发火期为3~12个月,曾发生过22次自然发火事故。

  此次自然发火事故发生在该矿七盘区2#煤层最后1个工作面92709轻放面的运料巷密闭墙顶部,即1#墙处(如图1)。92709轻放面2004年2月开采,2005年1月底结束。2月6日、10日运料巷、刮板输送机道分别进行了密闭。(1#、3#墙)该面生产过程中上隅角、运料巷回风流中均有CO,分别为0.00049%、0.00039%。工作面结束前,配风量为1200m3/min,瓦斯涌出量为8~10m3/min。

  2 事故经过及处理过程

  92709轻放面运料巷密闭墙是2月6日建好,按规定该墙每小班检查一次。2005年4月13日中班14:40,瓦斯员在92709运料巷密闭处进行的检查,没发现异常情况,14日2:40,夜班瓦斯员巡回检查该墙,发现左上角已有明火,向矿调度室进行了汇报,随即集团公司领导、矿领导、救护队到达事故现场。

  首先将该盘区所有工作人员撤出,切断电源,维持原有通风系统。

  其次营救被困的七盘区总回风道9名工人,这9名工人处在着火区的回风流侧,非常危险,又无法联系,情况紧急,只能派救护队员火速去撤人。救护队3:40到矿,5:40将9名工人安全撤出,灾区内已无人员。救护队在撤人时,检查9名工人所处巷道风流中CO浓度达到0.012%。

  此时矿上启用紧急预案,立即成立了以矿长为首的抢险指挥部,下设几个小组:一是现场灭火指挥组,二是技术专家组,三是物资供应组,四是安全保卫组。五是后勤服务组,六是通讯保障组,各组明确任务,明确责任、明确负责人,由指挥部统一指挥。由技术专家组负责制定事故抢救处理方案及安全技术措施。技术专家组在分析、研究、判断的基础上,分步制定了灭火方案并实施。

  根据救护队到现场侦察情况,判定着火范围不大,先使用CO2干粉灭火剂,直接扑灭明火(共用了6个干粉灭火剂)。



图1 工作面及火点位置示意图

  在扑灭明火后,用水管继续直接用水喷浇着火点,控制火势的发展。

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