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锅炉频繁跳机的原因探讨及对策

  
评论: 更新日期:2008年05月12日
,明显偏高,且从火嘴出口处观察着火情况,发现着火距离均在200 mm以上,着火距离偏大,这是造成着火及燃烧不稳定的一个重要因素。同时从表1还可以看出,各风管一次风速相差较大,也就是说各燃烧器出口的一次风还没有调平,这对四角切圆燃烧的稳定性是极不利的。

3.2 缺角或缺边燃烧

  四角切圆燃烧的一个主要特点,就是一次风粉混合物射入炉内后,一方面卷吸炉内的高温烟气,同时受上游邻角扫过来的高温火焰的直接对冲,使着火条件优越,着火稳定性好,另外四角射流互相联系,互相影响。一方面加强了一次风和二次风的混合,强化了燃烧,同时使燃烧中的煤粉颗粒外面包着的外壳互受撞击,容易脱落,加快了煤粉粒内部燃烧,有利于煤粉的燃烬。

  由于2号炉在运行过程中,经常出现给粉机频繁跳闸,严重时达10台次/班以上,有时一次联跳2~3台给粉机,这样就造成了缺角或缺边燃烧。从每次发生的炉膛负压波动造成保护动作跳闸的情况来看,绝大多数均存在缺角或缺边燃烧现象,特别是底层燃烧器的缺角或缺边燃烧,是造成炉内燃烧不稳定的主要原因之一。

3.3 煤质方面的影响

  2号锅炉实际燃烧的煤质与设计煤种有较大差异,其煤质状况见表2。

Wy(%)

Wf(%)

Ay(%)

Vr(%)

Cy(%)

QDW(kJ/kg)

设计煤质

7

1.43

21.5

15

57.74

24388

实际煤质

5.85

1.02

32.36

23.88

50.71

20710



表2 煤质状况

  由于实际燃烧的混合 煤混有部分无烟煤,虽然干燥无灰基挥发份较高,但灰分较多,发热量偏低,加上混配不均匀,因此,对稳定着火和燃烧产生了一定的影响。

3.4 给粉量不均匀

  适当提高煤粉浓度是提高稳燃能力的重要措施之一,这是因为煤粉的输送浓度越大,一方面用来输送介质的热量就小,所需的着火热降低。另一方面着火区域的煤粉挥发份浓度会相应提高,使着火温度降低。

  但在实际运行中发现,由于给粉机的实际转速与BTG盘和CRT上显示的转速不一致,加上每个给粉机的插板开度也不一致,使得每个燃烧器出口的煤粉浓度也就不一致,因此各燃烧器的着火情况就不一样,给粉量偏小的燃烧器,一次风速会增加,着火不稳定,严重时会造成局部灭火和爆燃,从而引起炉膛负压波动,出现突发MFT。

3.5 高炉煤气不能正常投运

  为了充分利用武钢高炉煤气的富裕量,减少排放,降低成本,我厂锅炉与同类型的670 t/h锅炉相比,一个明显的区别就是在锅炉底部设计了两层高炉煤气燃烧器,最大掺烧量可达1.5×105 m3/h,整个炉膛比同类型锅炉高4 m,而最下层煤粉燃烧器距冷灰斗的距离为4.5 m,这与不掺烧高炉煤气的同类型锅炉相比明显偏大,因此在不投高炉煤气的情况下,即在全烧煤的工况下,就会造成锅炉底部温度偏低,对底层煤粉火嘴的着火和稳定燃烧均会造成不利影响。我厂2号炉于1998年11月首次投入高炉煤气运行,且断断续续,影响了锅炉的燃烧稳定性。

3.6 燃烧调整不及时

  燃烧调整的好坏,直接关系到炉内燃烧的稳定性,运行人员应根据不同的负荷要求及时调整燃料量,同时要相应地调整送、引风量,以保证燃烧所需的最佳空气量;根据煤质的变化及着火情况,及时调整一、二次风配比及煤粉细度等,以保证炉内最佳燃烧工况。在实际运行中发现运行人员对燃烧调整不及时,主要体现在以下两个方面:

(1) 由于负荷的变化而增减燃料量时,为了保证炉膛负压一般只调整了引风量,而没有及时调整送风量。

(2) 煤质变化时,不能及时调整一、二次风的配比及煤粉细度等,这主要是由于入炉煤质化验的结果严重滞后,且只分析了挥发份,而没有及时分析热值等,不能及时指导运行人员的燃烧调整。

4 解决问题的对策

4.1 一次风速调平

  通过冷态空气动力场试验和热态调整试验,对各个一次风出口风速进行标定与调平,同时为了加强日常运行监视与调整,对原采用的一次风监测静压表进行改造更换,新安装了4套PT4-Ⅱ型一次风速在线监测装置,使日常运行各一次风速均保持在30 m/s左右。

4.2 彻底解决给粉机频繁跳闸问题

  通过对给粉机解体清理,彻底解决给粉机卡、堵、跳等问题;对粉仓进行密封改造,防止粉仓进水及煤粉吸潮结块;对木屑分离器和煤粉筛进行改造和完善,提高其使用效果,并要求运行人员加强清理,以减少煤粉中的木屑等杂物;适当提高磨煤机出口温度,降低煤粉中的水分含量,使给粉机的工作状况得到改善;将给粉机的转速调节由滑差改为变频调速,解决给粉机频繁出现转速同步和卡跳;在锅炉运行中当多台给粉机跳闸造成缺角或缺边燃烧时,及时投油稳燃。

4.3 对给粉机转速重新校对

  调整各个给粉机的插板开度使其保持一致,同时对给粉机的转速进行重新校对,使其实际转速与BTG盘和CRT上显示一致。

4.4 适当提高煤粉浓度,特别是底层煤粉浓度

  保持下层给粉机转速在500 r/min以上,同时对每层给粉机转速限定最低不能低于300 r/min。

4.5 取消一次风压自动调节

  由于一次风总风压是用改变二次风档板开度来调节的,在运行中发现炉膛负压与一、二次风压有关并相互影响,当一次风压投自动的情况下,炉膛负压与一、二次风压之间的波动存在相互叠加的可能,因此,取消一次风压的自动调节,改为手动调节,避免二次风档板随炉膛负压的波动而波动,对炉膛负压的稳定有好处。

4.6 投入高炉煤气正常运行

  尽可能的多掺烧高炉煤气,以提高锅炉底部温度,同时在没有高炉煤气的情况下,应严密关闭高炉煤气层的二次风档板,减少锅炉底部漏风。

4.7 改善煤质状况

  由于混煤的着火和稳燃主要取决于活性较好的煤,因而混煤中无烟煤的比例不能太大。通过化验分析,最后将无烟煤按20%进行混配。

4.8 提高运行人员燃烧调整的及时性

  当炉内燃料改变时应相应地调整送、引风量,当煤质变化时,及时调
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