安全管理网

增压机入口管线气动阀跳闸停运

  
评论: 更新日期:2019年03月08日

一、事件经过
2008年4月29日16时25分,运行人员监盘时发现#1燃机MARKVI发出“天然气入口压力低”报警,燃机RUNBACK动作,负荷下降,增压机出口压力由3.2MPa下降到1.0MPa并继续下降,值长令在MARKIV上手动停机。
停机后就地检查发现#1天然气增压机入口管线气动阀关闭。运行主值联系生产保障部热工专责,检查#1天然气增压机入口管线气动阀跳闸原因。
2.事故原因
1.停机后热工现场检查发现I/0卡件运行指示灯绿色闪烁、通讯指示灯红色闪烁、I/O状态指示灯灭,CPU到I/O卡件通讯中断,I/O卡件无输出,致使#1天然气增压机入口管线气动阀跳闸。
2.场站控制系统的设备厂家在系统通讯前期调试过程中,通讯参数设置不合理。
3.场站控制系统CONTROL_NET网络中,原设计为A、B双通道冗余通讯网络,但厂家前期调试过程中设置为单通道通讯(设置为A-ONLY),分析为1#压缩机CONTROL_NET卡件A通道光缆接头松动正常切换B路通讯时冗余通讯系统未能发挥作用,使得设备网络通讯中断,导致整个网络上到I/O卡件设备通讯无响应,引发通讯控制网内I/O卡件站点地址丢失,不能识别卡件地址,I/O卡件组中的DO模块在无逻辑输入情况下输出由1变为0,使其卡件下所带ESD阀继电器失电动作,致使#1天然气增压机入口管线气动阀失电关闭。
三、防范措施
1.检查场站所有通讯、控制线路连接。使用RSNETWORX软件在线读取场站系统网络框架CONTROL_NET文件,统一网络中所有设备设备数量、状态、KEEPER地址一致,在网络属性中确认网络形式为双通道冗余(A/B)。重新保存至网络框架文件。重启系统电源,检查各处理器状态和网络冗余状态正常。
2.完善运行规程,补充天然气场站异常情况下运行人员操作规程。
3.会同厂家成立天然气场站技改优化工作组,优化完善场站控制方式。
4.巡检人员、点检人员加强日常、定期巡检力度,发现问题及时处理。
 

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们