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麻痹大意留余压 机组检修出险情

  
评论: 更新日期:2014年06月13日

【事件回放】2010年4月的一天,轻烃站运行人员汇报,3﹟原料气压缩机声音异常,维修人员接到任务,立即赶到现场,确认问题后立即停机并迅速展开抢修。当时虽对压缩机进行了放空,但由于操作工人麻痹大意,没有等压力完全泄放就关了放空阀,这时汽缸内仍有压力!当维修工人卸开气阀阀盖时,阀盖仍压得很紧,于是用工具撬动,只听一声尖利响声,一股气流冲了出来,阀盖连同气阀一起飞了出去,掉在了距离机体2米外的地面上,当时我们一起干活的几名维修人员吓得心惊胆颤,幸好气阀没有砸到人身上。
【个人感悟】事后回想起事件过程,还是让人后怕。为了抢修设备,没有按标准操作。还好当时气阀前没有人,事故未造成人员伤亡。这件事情让我们牢记:生产再忙安全不忘,人命关天安全为先,在维修带压设备时,必须确认完全泄压后才能拆卸。
【专家点评】原料气压缩机出口压力较高,出现问题检修时,一定要先停机,然后放净气缸内余压,待压力下降为零时,方可拆卸。在本次未遂事件中,由于余压没有放净而拆卸压缩机,致使气阀飞出,险些造成人员伤亡。因此,一定要加强员工教育,在检维修作业过程中,狠反“三违”,确保规章制度得到落实。
本次事件违反了《天然气处理厂检修安全规定》中第五条第一款规定:装置泄压后,应由检修安全人员对每台设备、容器、每条管线和管段进行细致的检查,确认其内部压力是否全部泄放。
同时,违反了胜利油田《采油(气)专业安全生产禁令》第八条:严禁带高温、高压检维修设备设施。

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