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煤气管道爆炸事故

  
评论: 更新日期:2021年11月25日

一、事故经过

7月10日23时20分,河南省某化肥厂原料气车间, 因检修10 000 n?大气柜,倒换5 000 mJ小气柜,在煤气管道抽加 盲板过程中,由于煤气管线内存有残余煤气,管道置换不彻底,发 生一起煤气管道爆炸事故,造成全厂2个系统(合成氨、甲醇)停车 数小时,2名检修工重伤,3名轻伤。

该厂原料气10 000 n?气柜钟罩,由于长期与水接触使用,腐蚀 严重,经多次检修补焊防腐刷漆,以致轨道移动变形,接触面不平 滑。7月10日14时30分,大气柜西部牛腿处钢板突然撕裂(1 000 mmX300 mm),气柜从6 500 n?高度急剧下降,合成氨系统被迫紧 急停车。由于大气柜整修需要一周时间,为减少生产经营损失,决 定从煤气管道三通处加装隔离盲板,将甲醇系统5 000 n?(小气柜) 倒换到合成氨系统,坚持合成氨尿素生产,甲醇系统停车。7月10 日下午,厂有关领导、有关处室、原料气车间共同商定大气柜检修以 及倒换小气柜加装盲板方案,安排原料气车间承担倒换气柜加装盲 板任务。要求:在抽加盲板作业之前.联系氮气对煤气管道进行置 换1.5小时。当时由于氮气紧张(甲醇系统、合成氨系统净化都要 用氮气),置换煤气管道氮气停供,又因要求7月11日凌晨1时完成 抽加盲板任务,所以作业时间较紧,没有继续置换.就于10 0 20时 开始抽加盲板作业,22时分别卸装2个法兰口,在用刮刀、螺丝刀清 理法兰口时,23时20分突然发生爆炸,管道两端盲板一块炸飞70 余米,一块在管道内炸行30余米至弯头处将管道击破,管道三通盲 板处,正在检修作业的5名职工,2名被爆燃火焰烧成重伤,3名 轻伤。

二、 事故原因分析

(1)     直接原因

按照化工抽加盲板作业规定,在易燃易爆系统抽加盲板,可以 不置换作业,但必须系统卸压并保持正压,以防空气吸入。此次抽 加盲板,因气柜破裂,无法保持正压,因此必须进行置换,但因氮气 紧张不够用,没有将管道置换合格,消除部分残余煤气,是事故发 生的主要直接原因。其次,当法兰口打开后,由于夜间气温较低, 管道内残余煤气冷却,体积缩小,将空气吸入管道,在法兰口附近 形成混合爆炸气体。再次,由于检修作业人员使用铁质工具碰撞 产生火星,引爆管道内爆炸气体。

(2)     间接原因

①    检修方案中,各项安全检修措施没有严格认真落实,由于 时间紧工作量大,检修中忽视安全,把“安全第一,预防为主”的思 想抛之脑后,当成一句空话,各种动火证、登高证没有起到监督作 用,缺乏安全检修意识。

②    检修作业人员,多年习惯性违章作业(化工易燃易爆设备 检修时,严禁使用铁质工具,应使用铜质工具,避免产生火星)。检 修人员安全知识缺乏,在没有安全措施做保障时,为了赶进度,盲 目进行作业。

三、 事故防范措施

①      召开事故分析会,按照“四不放过”原则,查清事故发生原因. 落实责任,用活生生的典型案例在全厂开展“遵章守纪,安全检修” 大讨论,吸取事故经验教训,学习安全知识,掌握安全规章制度,严 格禁止忽视安全的习惯性违章作业.树立安全自我防范意识。

②    抽加盲板检修作业时,必须制定管道联系和盲板流程图, 制定详细的安全措施,落实具体事项,明确责任人,办理抽加盲板 动火分析,管道置换残余煤气必须合格。

③    不许用铁器敲打存有易燃易爆物质的管道,以防产生火 星,必须用铜质工具,如无此防爆工具,必须涂以黄油、甘油杜绝产 生火星。

④    检修作业人员要穿戴防毒面具,严禁穿戴钉鞋和携带火 种,架空登高作业应系好安全带。

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