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矿井2009年“3.12”胶带断带事故

  
评论: 更新日期:2015年10月15日

事故基本情况
2009年3月12日,象山矿井主暗斜井发生了一起主运输平带断带事故,事故造成主暗斜井运输设备多台报废,系统瘫痪,矿井停产8天,并有4人受伤。直接经济损失300多万元。
二、事故经过:
2009年3月12日17时30分许,主暗斜井架空乘人装置正在运行期间,当时巷道内乘坐猴车人员共17人,17时35分,皮带在主滚筒向下37米处发生断裂,乘坐架空乘人装置的四人受到肌肉损伤、脚崴等轻微伤,其余人员均安全撤离现场。断裂的皮带头向下滑落,在巷标700米处堆积后,停止滑落,在该处至皮带机尾共有六处皮带堆积,在137—171#皮带架子段有三处架子和托辊损坏,巷标1300米处有一节皮带防护栏撞坏,巷道内有部分煤矸撒落,整条皮带架子上的抓捕器全部动作,有7组抓捕器因皮带下滑力过大受损报废。
三、事故原因:
(一)直接原因:
1.施工硫化接头工艺不严不细。
(1)胶带硫化所用胶浆的溶解质量不高(未充分溶解,含颗粒状物质)
(2)受井下空气混浊、风速大、潮湿、作业空间小、施工设备需人力搬运、劳动强度大、硫化工艺复杂、中间环节多等因素影响,致使硫化工艺达不到要求,搭接钢丝绳清洗不彻底(拔出的钢丝绳表面未处理干净,留有少量橡胶),导致接头强度达不到要求。
2. 硫化接头的质量差。根据《普通用途钢丝绳芯输送带国家标准》(GB/T9770-2001)第8.2条接头材料的要求规定:接头材料应根据输送带生产厂的有关说明书确定,对覆盖层性能等级为P的输送带,应使用与其性能相一致的胶料制作。该接头为不同厂家两种新旧皮带搭接,硫化需要的性能参数不一样,硫化后的强度不高。

(二)间接原因:
1.安全管理不到位。
(1)安全检查不到位。规定每周对胶带输送机安全检查不少于两次,可有的月检查次数仅为一次。
(2)维修工日常巡查不严不细,未发现胶带存在鼓包。
(3)胶带接头硫化操作人员没有固定专人。
(4)对胶带接头质量监测缺乏科学有效的检测手段,无法及时发现胶带接头内部的异常情况。
2. 对职工安全培训不到位。胶带接头硫化施工措施的学习贯彻不严格,贯彻措施签字存在代签现象。
3、相关科室日常检查不到位,胶带输送机和猴车同时运行措施管理的不到位。
四、事故教训
(一)根据现场勘察,本次事故胶带断带点为新旧胶带硫化接头处,位于胶带输送机距机头37米变坡点处。断带接头为新胶带(凯嘉厂)与旧胶带(枣庄厂)连接(三级搭接),选用不同工艺要求的胶带进行硫化,这是一个严重的技术错误;现场发现断带钢丝绳上附着有橡胶颗粒,说明硫化工艺非常粗糙。
(二)固定专业硫化胶带接头人员,并进行技术、技能培训,提高检修人员的技术素质,确保皮带接头硫化质量。 (三)硫化胶带接头时,必须选购符合要求的硫化材料。
(四)施工前认真贯彻学习作业规程及安全措施,并严格执行。
(五)各级领导及业务保安部门要按规定下井排查隐患,及时整改检查出的问题。 五、防范措施
(一)请厂家派技术人员对我矿胶带硫化接头过程进行全程监督指导,查找硫化工艺存在的问题,并加以改进,保证硫化接头的质量。 (二)安设胶带在线监测系统,加强科学管理,做到实时监控,并做好日常的巡查工作。
(三)在胶带框架与猴车横梁上安装了180组钢丝绳防护栏施设,防止断带后胶带甩到猴车侧伤及人员。 (四)将原胶带上托辊全部更换成逆止托辊,防止胶带断带时下滑。
(五)在距胶带机头向下100米、140米、180米安装三组胶带断带保护龙门架,防止胶带断带时下滑。 六、事故点评
这起事故是由于钢丝绳胶带硫化接头质量不过关而造成的,从整个事故的分析中可以看出,由于机电技术人才的缺乏,部分机电技术人员业务技能不高,安全意识不强,而导致事故的发生。在设备购置方面,随着机电设备市场的放开,大量劣质产品涌入煤炭市场,给煤矿的安全生产带来事故隐患。
 

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