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违章除渣导致中毒救援不当扩大伤亡

  
评论: 更新日期:2019年09月26日

  2014年3月14日1时10分左右,山东省青州市金牛恒基钙业有限公司年产20万吨节能环保石灰窑生产线发生一起一氧化碳中毒事故,造成3人死亡、2人受伤。

        3月13日深夜,该公司控制室操作元通过监控视频发现4号窑炉内炉渣已满,便用对讲机通知渣工进行清理。在清理炉渣的过程中,1名除渣汞中毒晕倒。现场生产技术负责人接到报告后,组织3名职工进行现场救援。在救援中,4人相继中毒。

       原因分析:

       直接原因  4号窑炉在运行过程中,未燃烧充分的煤炭与石灰结块下落到石灰窑底部,产生一氧化碳积聚。除渣工在未对作业现场进行有毒气体检测,未正确使用个人防护用品的情况下,进入4号窑炉内出灰口处清理炉渣,导致一氧化碳中毒。

    间接原因  技术管理存在缺陷。企业生产技术负责人对向窑内送风、减风的鼓风机风频率控制仅凭经验,没有经过科学论证;对未燃烧充分的煤炭与石灰块产生一氧化碳的危害认识不足。

        防范措施:

        深刻吸取教训,减少事故隐患。企业应以事故为教训,全面停产整顿,认真开展自查自纠活动;加强职工安全生产教育培训,使职工了解有限空间作业危险因素,增强安全意识,自觉遵守安全规章制度和操作规程;完善应急救援预案并组织演练,提高职工的防范和救援能力;按标准配发个人防护用品,并监督职工正确使用;充分考虑生产过程中易产生不安全因素,研究确定鼓风机送风频率等生产工艺参数和操作规程,并进行科学论证。

        组织专项检查,制定防范措施。政府部门应组织对辖区内的石灰窑进行专项检查,制定有效的防范措施;要针对辖区内石灰窑生产经营单位较集中的特点,明确行业安全生产监管主体,进一步细化监管职责,防止出现监管空当;组织行业专家指导企业论证生产设备运行安全、可靠;牢固树立安全发展理念,强化对各领域的安全监管,强化对作业现场的安全管理,加强对有限空间作业的安全监管,确保生产安全。

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