一、事件经过:
2014年8月9日1#吹风气停运检修,14:35吹风气主控接到车间主任和工艺技术员的指令,要求1#吹风气停送燃料气降温处理高预器漏点。主控接到指令后向氨库(6309)打电话,要求降低燃料气压力并告知1#吹风气不用燃料气。当在主控室观察燃料气压力有下降趋势后,便出去关闭1#吹风气燃料气总阀、炉前阀开始加水封。期间未再确认燃料气总管压力变化情况,燃料气压力逐渐上涨至0.59Mpa。合成车间主控发现压力超指标后,汇报调度并联系氨库岗位降低了燃料气压力,当操作工将完成其他工作,15:05返回主控室时燃料气总管压力在已降至0.3Mpa,恢复正常,本次事件未对生产造成直接影响。
二、原因分析:
1、1#吹风气停用燃料气只与氨库岗位进行了联系,未汇报调度,使压力变化没有得到相关人监控。
2、在关闭燃料气阀门期间,未再关注压力变化是否控制在指标内,从而进一步联系调整。
3、燃料气总管安全阀在0.4MPA未发挥起跳作用,使压力继续上升至超标。
三、防范措施:
1、调节燃料气用量要及时详细汇报调度员的监控和协调指挥,得到允许后方可进行操作。
2、强调操作调整期间必须要跟踪关注压力变化情况,做到在确保工艺指标在标的前提下进行调整。
3、利用班前班后会强调汇报调度的重要性,对本次事件情况组织学习,吸取事故教训,避免类似事件发生。
4、车间对燃料气总管安全阀重新进行校验,确保安全设施发挥作用。