一、事件经过:
2014年2月21日生产调度指令6#MD压缩机切气退出生产,在岗位操作工停下6#MD机卸压过程中,发现6#MD机卸压困难,8万吨脱碳流量从13507m3/h短时间内上升至33800m3/h,净化气短时间内迅速升高,造成醇烃化微量超标,当班调度指挥紧急切断合成岗位气源查找原因。切气后,压缩车间值班领导组织岗位人员认真核查6#MD压缩机各段阀门,发现原因为四进阀门可能夹上异物(管道内旧活性炭或铁锈渣)未关闭到位。
二、原因分析:
1、6#机主操未将四进阀门关闭到位。
2、压缩化工班长在6#MD机卸压困难时,分析不清原因,未及时向调度汇报,未能及时处置。
三、防范措施:
1、压缩机在停开机过程中,必须严守规程,将应开应关阀门开关到位。
2、当班班长要及时核查停开机各阀门的开关情况。
3、岗位出现异常情况要立即向当班调度反应。
4、车间加强员工培训,提高员工异常状况下的处置能力。