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六号炉省煤器泄漏,停机处理

  
评论: 更新日期:2017年11月06日

事件经过:2005年6月23日16:46,监盘人员发现炉膛负压从-31Pa突升至+323Pa,A/B引风机静叶自动由83%开大至100%,给水流量由1984t/h升至2152t/h, A侧排烟温度由418℃降至359℃,A侧再热汽温由536℃降至509℃,B侧再热汽温由529℃上升至548℃,B侧低温过热器出口汽温由378℃升高至387℃。运行人员就地检查发现锅炉51米右侧尾部烟道区域有异音,汇报有关人员确认锅炉泄漏,同时机组降负荷,降低主汽压力运行,汇报省调调度员。17:45分机组负荷500MW,主汽压14.1MPa,炉膛负压再次从-80Pa突升至+309Pa,A/B引风机静叶自动由80%开大至100%,给水流量由1582t/h升至1878t/h,给水流量与主汽流量持平,机组补水量达到144t/h。A侧再热汽温继续由508℃降至472℃,B侧低温过热器出口汽温由394℃升高至406℃。A侧空预器入口烟温由360℃快速降至270℃,就地泄漏部位异音增大。18:06,向省调提:“#6机组停运,#6炉过热器消漏”申请。21:20,省调同意#6机组与系统解列停炉临修。#6锅炉于6月25日13:20抢修完毕,开始上水,15:45点火,18:15冲转,18:27与系统并网。
        暴露问题:(1)、经与电科院专家共同检查分析,认为#6炉原始泄漏点是尾部烟道省煤器隔墙右数第3根与右侧鳍片焊缝处裂口,原因是该管与鳍片焊缝处存在焊接缺陷,随着运行时间的增长,缺陷发展造成泄漏。(该焊口为制造厂家原始焊口)(2)、第一,该省煤器管泄漏后冲刷右侧包墙管使其减薄泄漏。第二,省煤器泄漏的给水冲刷右侧包墙,水又反射冲刷右侧低温再热器第1、第2管排弯头;第三,被冲刷泄漏的包墙管漏出的蒸汽向左冲刷右侧低温再热器第1、第2管排的弯头;上述第二、三条造成低温再热器管排北数第一排的第1、2、3根的3个弯头和第2排的第1个弯头被冲刷减薄泄漏。
        防止对策:(1)、每次机组检修时,对#5、6锅炉类似部位进行重点检查。(2)、组织技术人员分析研究,制定可行方案,在机组检修时实施。(3)、将报警探头安装位置进行调整,以便于及时发现和监视锅炉受热面泄漏情况。

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