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#1炉#1引风机润滑油流量低跳闸

  
评论: 更新日期:2019年04月04日

1、事故经过:
负荷400MW,基本方式,阀位指令100%,主汽压力12Mpa、主汽温度537℃、再热汽温535℃、背压12kpa、空冷自动方式:1、2、3、4、5、6、7列风机运行。汽机运行方式:#1、#2给水泵运行,#3给水泵备用,#1凝泵运行,高低加运行,主、再热汽温低,高低旁故障保护未投。锅炉运行方式:#1、#2空预器、引风机、送风机、一次风机运行且投自动,#1、#2、#3、#5、#6、#8磨煤机运行。电气运行方式:发电机励磁自动调节运行,高厂变带厂用运行,500kv第三串成串运行,发变组保护正常投入。 20时15分#1引风机非驱动端轴承温度偏高77.8℃,联系锅炉检修队检查。21时#1引风机在检修处理过程中,流量低信号发且非驱动端轴承温度上升较快,立即解#11引风机自动并关小静叶降出力运行,停运#8制粉系统负荷降至340MW。21时15分#11引风机非驱动端轴承温度高至85℃且流量低,#11引风机跳闸,#11送风机联跳,因机组负荷已降至340MW,RB未动作,紧急停运#6制粉系统,投AB1、AB2、AB4油枪稳燃,解电除尘,高辅汽源倒由#2机组接带,汇报网调。21时40分炉检处理好#11引风机润滑油流量低缺陷,启动#2引、送风机,启动#4、6、8制粉系统,负荷290MW投电除尘,恢复原运行方式。
2、事故原因:
(1)轴承工作环境差,轴承箱保温可能脱落。
(2)润滑油质不合格。
(3)冷却水不畅。
(4)油泵出口卸压针形阀堵。
3、防范措施:
(1)加强监盘,发现非驱动端温度异常升高及时联系检修。
(2)将风机负荷置偏置并降出力运行。
(3)将润滑油量调大。
(4)确保冷却水畅通。
(5)对润滑油进行滤油。
 

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