2008年6月21 0 16时35分,聚氯乙烯厂乙烘工段3s乙烘 发生器在加料过程中一贮斗发生着火,电石吊斗内衬橡胶垫被引 燃.后经及时处理恢复正常。
—、事故经过
6月21日乙烘工段乙班正常接班后不久,16时35分发生工 吴某在将电石由3#乙烘发生器1贮斗向2贮斗沉料时发生着火, 3=乙烘发生器加料工杨某从监视画面中发现1贮斗着火,立即停 止加料,通知其他同志,发生工吴某一面对3=乙烘发生器2贮斗 连续冲氮置换,一面通知调度和大班氏,班氏余某和陈某、阮某、杨 某赶到现场,组织用灭火器灭火,并将3=乙块发生器与生产系统 隔离置换,16时41分隔离完毕,16时43分扑灭着火点。
二、事故原因分析
针对此次事故公司领导非常重视,立即安排人员检査3=乙烘 发生器活门情况。经检査发现:3*乙块发生器一道活门因长时间 使用磨损漏气,二道活门完好。后通过查看3s乙烘发生器活门开 关时间,充氮阀开启时间,二贮斗、发生器压力等历史记录曲线发 现以下记录:
二道活门开关时间 | 一道活门开关时间 | 充氮阀开启时间 |
16:08-56〜16:10:01 开 16;10:06〜16:20:41 关 16;20;46〜16:23:1】开 16:23:16〜16:24:16 关 | 16:16:51〜16:20:31 开 16:20:36〜16:35:36 关 16:35:41〜16:37:26 开 16:37:31〜17:33:11 关 | 16:16:21〜16:17:41 16:34:56〜16:40:46 16:49:36〜16:52:26 |
时间 | 二贮斗压力 | 时间 | 发生器出口压力 |
16:10:06〜16:14:11 | 13.211 〜0.122 kPa | 16:10:06〜16:13:01 | 5.470〜6.618 kPa |
16:14:11〜16:16:21 | 0.122 〜0.122 kPa | 16:14:56〜16:23:31 | 4.】03〜3.614 kPa |
16:23:31〜16:24:26 | 0.122 〜17.705 kPa | 16:23:31〜16:23:46 | 3.614 〜7.033 kPa |
16:24:26〜16:24:51 | 17.705〜9.231 kPa | 16;23;56〜16:24:26 | 5.031 〜9.011 kPa |
16:24:51〜16:25:41 | 9.231 〜15.873 kPa | 16:24:46〜16:25:41 | 4.420〜7.302 kPa |
16:25:41〜16:26:16 | 15.873〜9.915 kPa | 16:26:16〜16:27:56 | 4.982〜& 132 kPa |
16:26:16〜16:27:51 | 9.915〜12.845 kPa | ||
16:27:51〜16:32:11 | 12.845〜3.980 kPa |
从调查的电脑曲线可以看出:
① 16时10分至16时14分在3s乙烘发生器一道活门和二 道活门、充氮阀关闭的情况下.二贮斗压力从13.211 kPa下降到 0.122 kPa,通过压力变化可以分析得岀结论:3.乙烘发生器一道 活门漏气,这与事后乙烘工段打开活门检查时发现一道活门圈磨 损严重有一处漏点相吻合。
② 在事后的检査中发现3=乙块发生器二道活门完好,查阅3s 乙烘发生器二贮斗压力历史曲线发现大部分时间压力正常如:16时 14分至16时16分二贮斗压力稳定在0. 122 kPa,3=乙烘发生器出 口压力在4 kPa左右,说明3=乙烘发生器二道活门没有漏气,但在 16时24分至16时34分在3s乙烘发生器一道、二道活门充氮阀都 关闭的情况下,二贮斗压力随发生器出口压力有所波动,说明当时 的35乙烘发生器二道活门没有关闭到位,乙烘气进入二贮斗。
③ 通过活门开关时间和充氮阀开启时间的对照可以发现16 时20分至16时23分3•乙烘发生器二道活门打开,接着二道活 门关闭后没有按照操作规程对二贮斗进行充氮置换.直至16时 35分41秒至16时37分26秒一道活门打开前16时34分56秒 至16时40分46秒才开始充氮置换。没有严格按操作规程操作。 这样二贮斗里面含有二道活门开启后从三贮斗窜入的乙烘气,在 16时35分发生工打开一道活门进行沉料作业时因电石与电石之 间摩擦碰撞点燃乙块气着火。
综上所述,经事故分析会充分讨论分析,一致认为:乙烘当班 发生工吴某没有及时发现二贮斗的压力变化,未判断出一道活门 漏、二道活门未关到位的真实情况,未严格按照操作规程对二贮斗 内的乙烘气进行充分置换是造成此次事故的直接原因。
三、事故防范措施
① 聚氯乙烯厂要加强员工的安全操作技能培训,切实提高员 工的安全意识和业务技能。结合本次事故进行案例教育,打消员 工在操作中的侥幸心理。
② 加强设备管理.对乙烘发生器及其相关设备、配件建立维 修台账,专人管理,定期检查,对活门圈帽等易损件要定期更换。
③ 聚氯乙烯厂要规范发生岗位的充氮操作,同时加大监管力 度•工段要对发生岗位的操作曲线进行检查分析,对于违章作业, 发现一起处理一起,从根源上改正个别员工的习惯性违章。
④ 对乙烘发生器进行噪音治理后,操作T•对下料声听不清, 判断不准,聚氯乙烯厂要及时进行技术改造加装监听设备。
⑤ 综合厂要加强电石管理,严格控制电石粒度、电石温度,避 免其他异物加入到乙烘发生器。