安全管理网

“6・21”发生器着火事故

  
评论: 更新日期:2021年11月25日

2008年6月21 0 16时35分,聚氯乙烯厂乙烘工段3s乙烘 发生器在加料过程中一贮斗发生着火,电石吊斗内衬橡胶垫被引 燃.后经及时处理恢复正常。

—、事故经过

6月21日乙烘工段乙班正常接班后不久,16时35分发生工 吴某在将电石由3#乙烘发生器1贮斗向2贮斗沉料时发生着火, 3=乙烘发生器加料工杨某从监视画面中发现1贮斗着火,立即停 止加料,通知其他同志,发生工吴某一面对3=乙烘发生器2贮斗 连续冲氮置换,一面通知调度和大班氏,班氏余某和陈某、阮某、杨 某赶到现场,组织用灭火器灭火,并将3=乙块发生器与生产系统 隔离置换,16时41分隔离完毕,16时43分扑灭着火点。

二、事故原因分析

针对此次事故公司领导非常重视,立即安排人员检査3=乙烘 发生器活门情况。经检査发现:3*乙块发生器一道活门因长时间 使用磨损漏气,二道活门完好。后通过查看3s乙烘发生器活门开 关时间,充氮阀开启时间,二贮斗、发生器压力等历史记录曲线发 现以下记录:

二道活门开关时间一道活门开关时间充氮阀开启时间
16:08-56〜16:10:01 开                                                    16;10:06〜16:20:41 关                                                    16;20;46〜16:23:1】开                                                    16:23:16〜16:24:16 关16:16:51〜16:20:31 开                                                    16:20:36〜16:35:36 关                                                    16:35:41〜16:37:26 开                                                    16:37:31〜17:33:11 关16:16:21〜16:17:41                                                    16:34:56〜16:40:46                                                    16:49:36〜16:52:26
时间二贮斗压力时间发生器出口压力
16:10:06〜16:14:1113.211 〜0.122 kPa16:10:06〜16:13:015.470〜6.618   kPa
16:14:11〜16:16:210.122 〜0.122 kPa16:14:56〜16:23:314.】03〜3.614 kPa
16:23:31〜16:24:260.122 〜17.705 kPa16:23:31〜16:23:463.614 〜7.033 kPa
16:24:26〜16:24:5117.705〜9.231 kPa16;23;56〜16:24:265.031   〜9.011 kPa
16:24:51〜16:25:419.231 〜15.873 kPa16:24:46〜16:25:414.420〜7.302   kPa
16:25:41〜16:26:1615.873〜9.915 kPa16:26:16〜16:27:564.982〜& 132 kPa
16:26:16〜16:27:519.915〜12.845 kPa

16:27:51〜16:32:1112.845〜3.980 kPa

从调查的电脑曲线可以看出:

①   16时10分至16时14分在3s乙烘发生器一道活门和二 道活门、充氮阀关闭的情况下.二贮斗压力从13.211 kPa下降到 0.122 kPa,通过压力变化可以分析得岀结论:3.乙烘发生器一道 活门漏气,这与事后乙烘工段打开活门检查时发现一道活门圈磨 损严重有一处漏点相吻合。

②      在事后的检査中发现3=乙块发生器二道活门完好,查阅3s 乙烘发生器二贮斗压力历史曲线发现大部分时间压力正常如:16时 14分至16时16分二贮斗压力稳定在0. 122 kPa,3=乙烘发生器出 口压力在4 kPa左右,说明3=乙烘发生器二道活门没有漏气,但在 16时24分至16时34分在3s乙烘发生器一道、二道活门充氮阀都 关闭的情况下,二贮斗压力随发生器出口压力有所波动,说明当时 的35乙烘发生器二道活门没有关闭到位,乙烘气进入二贮斗。

③      通过活门开关时间和充氮阀开启时间的对照可以发现16 时20分至16时23分3•乙烘发生器二道活门打开,接着二道活 门关闭后没有按照操作规程对二贮斗进行充氮置换.直至16时 35分41秒至16时37分26秒一道活门打开前16时34分56秒 至16时40分46秒才开始充氮置换。没有严格按操作规程操作。 这样二贮斗里面含有二道活门开启后从三贮斗窜入的乙烘气,在 16时35分发生工打开一道活门进行沉料作业时因电石与电石之 间摩擦碰撞点燃乙块气着火。

综上所述,经事故分析会充分讨论分析,一致认为:乙烘当班 发生工吴某没有及时发现二贮斗的压力变化,未判断出一道活门 漏、二道活门未关到位的真实情况,未严格按照操作规程对二贮斗 内的乙烘气进行充分置换是造成此次事故的直接原因。

三、事故防范措施

①    聚氯乙烯厂要加强员工的安全操作技能培训,切实提高员 工的安全意识和业务技能。结合本次事故进行案例教育,打消员 工在操作中的侥幸心理。

②    加强设备管理.对乙烘发生器及其相关设备、配件建立维 修台账,专人管理,定期检查,对活门圈帽等易损件要定期更换。

③    聚氯乙烯厂要规范发生岗位的充氮操作,同时加大监管力 度•工段要对发生岗位的操作曲线进行检查分析,对于违章作业, 发现一起处理一起,从根源上改正个别员工的习惯性违章。

④       对乙烘发生器进行噪音治理后,操作T•对下料声听不清, 判断不准,聚氯乙烯厂要及时进行技术改造加装监听设备。

⑤      综合厂要加强电石管理,严格控制电石粒度、电石温度,避 免其他异物加入到乙烘发生器。

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们